摘要:为响应浙江省政府的指导方针及集团环保要求,余姚电厂针对启动锅炉氮氧化物排放过高的问题,实施了低氮改造计划。将现有可编程逻辑控制器更换为新型控制器,安装低氮燃烧器,升级燃气调节阀,并在引风机上加装变频驱动器。通过这些措施,优化了锅炉的启动与停机程序,确保了氮氧化物排放质量浓度低于50 mg/m3,且符合相关锅炉安全标准。改造后,电厂不仅将环保指标控制在规定范围内,还实现了现场与远程位置的双向通信功能。
加入收藏
根据浙江省政府的指导方针及长三角地区大气治理方案的要求,须加快推进燃气锅炉低氮改造。2018年10月底前,已制定了燃气锅炉低氮燃烧改造方案,规定改造后氮氧化物排放质量浓度原则上不得高于50mg/m3,且须符合相应的锅炉安全技术要求。
国能浙江余姚燃气发电有限责任公司采用美国GE公司的S209FA燃气蒸汽联合循环发电机组作为主设备,总装机容量780MW,包含2台9FA燃气轮机和1台D11蒸汽轮机,2台燃机配套1台启动锅炉。目前,2台燃机同时停机的情况较为频繁,导致启动锅炉使用也较为频繁。而该启动锅炉为建厂初期产品,自2007年投入运行以来,已使用超过17a。正常运行时其氮氧化物排放质量浓度在100150mg/m3之间。
针对启动锅炉使用频繁的情况,结合浙江省“打赢蓝天保卫战”三年行动计划要求,决定对现有启动锅炉控制系统进行智能化改造。改造要求包括:确保启动锅炉排气中氮氧化物质量浓度不高于50mg/m3;实现辅控向主控的转变,使所有启动炉设备均由分布式控制系统(DCS)操控,同时记录历史参数及报警信息;或在主控室设置启动锅炉操作员站,以便在主控室远程操控启动炉设备,并记录相关历史参数及报警信息;提升系统的智能化控制水平和稳定性;实现远端一键启停,确保现场数据能够实时传送、支持远程故障诊断,并实现工作现场的无人值守。
1、方案设计
1.1工艺流程
启动锅炉的监测信号被实时传输至可编程逻辑控制器(PLC),PLC根据内部设定的逻辑组态对输出设备进行控制,从而实现启动锅炉的自检、点火、加减负荷及停机操作。PLC的通信模块分别与监测控制生成系统(monitorandcontrolgeneratedsystem,MCGS)触摸屏和DCS建立通信连接,其中,MCGS触摸屏用于实现启动锅炉的就地控制,DCS则用于实现启动锅炉的远程监视与控制。
1.2总体方案
采用DCS和MCGS触摸屏作为上位机,PLC作为下位机,组成两级监控系统。系统通过压力传感器测量值与设定值的偏差来控制引风机挡板的开度,以保持锅炉炉膛内处于微负压状态。PLC负责数据的运算和处理,并输出相应的控制信号。通过就地控制界面的启动、加减负荷及停机按钮,实现启动锅炉的全流程控制,具体包括4个电磁阀用于燃气锅炉启停前后的阀门检漏工作,2个电动调节阀配合低氮燃烧器完成燃烧分区控制,从而实现燃烧全过程的低氮排放。系统流程图如图1所示。
图1系统流程图
2、硬件设计
根据输入输出信号的数量,下位机选用了西门子S7-1500PLC,具体型号为CPU1511-1PN。此外,还扩展了3个16点数字量输入模块、2个16点数字量输出模块、1个4通道RTD/TC模拟量输入模块、5个8通道模拟量输入模块,2个4通道模拟输出模块,以及1个CMPTP通信扩展接口[1]。
锅炉炉膛内的参数通过压力传感器和热电偶温度传感器测量,并将数据传输至控制器。PLC输出信号给变频器,变频器通过调速控制送风电机的转速,从而为锅炉炉膛提供合适的空气与燃气配比进行燃烧。锅炉启动过程由PLC内的顺控程序进行控制,通过检漏电磁阀、点火电磁阀、送风机、引风机和燃料控制调节阀等多个设备,实现锅炉的启停和加减负荷过程
2.1变频器
根据实时配风要求,PLC输出信号至变频器,由变频器控制送风电动机的转速,以实现快速且准确的空气配送,确保燃气锅炉的低氮燃烧。ACS510是ABB公司生产的一款通用型变频器,主要用于控制和管理交流电动机的速度和扭矩,广泛应用于水泵、风机、压缩机、输送带等工业领域[2]。该变频器可接受PLC的控制,通过RS-485接口进行通信,并支持Modbus协议。其输入电压范围为单相200240V或三相380480V,输入频率为50Hz/60Hz,能够满足送风机电机的功率需求。因此,本文选用ABB-ACS510变频器,并利用CMPTP通信接口,通过Modbus协议对变频器的输出进行控制,以实现送风机电机的转速调节。
2.2电机控制电路
送风机在启动前及停机后会满频率运行,以配合引风机对炉膛内可能残存的天然气进行清吹。在燃烧器点火后,引风机频率设定为17%,风门开度设为2%,完成点火且火焰监测正常后,延时5s,引风机频率上升至25%,风门开度增加至17%,同时各燃气调节阀的开度满足最低燃烧负荷要求。随后,根据加减负荷的需求,调节各阀门的开度及送风机变频器的输出频率。送风机电机变速运行的控制电路如图2所示。
图2送风机的电机变速运行控制电路图
2.3低氮燃烧器
启动锅炉在正常燃烧时,能够提供压力在0.60.8MPa之间、温度超过200℃、流量达10t/h的过热蒸汽,用于为汽轮机提供轴封。轴封建立后,须利用真空泵对凝汽器系统进行抽真空。待轴封及抽真空系统均正常运行后,燃气轮机方可正常启动。燃烧器作为启动锅炉的核心部件,必须选择更为环保、节能、智慧的燃烧器,才能更好地实现启动锅炉改造的目标。
控制氮氧化物排放可通过抑制热力型和燃料型氮氧化物来实现。当燃料为天然气时,由于天然气的氮含量较低,热力型氮氧化物成为唯一可实际控制的组分。燃烧修正技术通过降低火焰中心高温来实现,是降低热力型氮氧化物最有效的方法[3]。
欧保EC系列燃烧器作为一款先进的燃烧设备,因其出色的燃烧效率和低排放性能而在市场上备受关注。该系列燃烧器在工业领域得到了广泛应用,主要得益于其高效、低排放的特点。它采用先进的燃烧技术,如预混燃烧、分级燃烧等,优化了燃烧过程,提高了燃烧效率,并降低了有害物质的排放[4]。欧保EC系列燃烧器的具体参数如表1所示。
表1可选择燃烧器参数
综合考虑本厂启动锅炉的实际运行工况,以及需求、环保性、经济性等多方面因素,并结合供应商提供的燃烧器参数表,本次设计改造选择了ER6GR型欧宝低氮燃烧器。
3、软件设计
控制器CPU1511-1PN采用流程化编程方案,遵循顺序执行的设计模式,具体方案如图3所示。
图3控制器编程方案框架图
1)初始状态。在PLC不间断扫描过程中,检查电源状态确保正常,设备无异常表现,系统未发出报警或跳闸信号,即视为满足初始条件。
2)检漏。启动炉的阀门检漏流程分为两个阶段。第一阶段:首先给主电磁阀2通电,打开5s后关闭,将主电磁阀1与主电磁阀2之间的气体压力降至大气压。在接下来的30s内,通过检漏开关检测该区域压力是否上升。若检测到压力上升,则表明主电磁阀1存在漏气,燃烧器无法启动。若检测主电磁阀1无漏气,则进入第二阶段。第二阶段:给主电磁阀1通电,开启5s后关闭,使主电磁阀1和主电磁阀2之间的压力达到天然气气源压力,并保持30s。若检漏开关动作,则判定检漏失败,系统报警并退出点火程序控制。若检漏开关保持不动,30s后判定检漏通过,进入前吹扫步骤。
3)前清吹。启动锅炉后,引风机以星形接法启动,运行10s后转为角形接法稳定运行,再运行5s后,燃烧器程序控制电源通电。送风机以星形接法启动,10s后转为角形接法运行。引风机和送风机的调节挡板相互配合,送风机调节挡板开度控制在35%,对启动锅炉进行通风吹扫,持续180s后完成吹扫,进入点火准备阶段。
4)点火准备。送风机频率、燃烧器风门、燃烧器中心气调节门和外环气调节门自动调整至相应的点火位置,60s后开始点火。
5)点火。燃烧器自动引入燃气至最低负荷状态。若上锅筒出口蒸汽温度低于110℃,则禁止增加负荷。当送风机频率、燃烧器风门、燃烧器中心气调节门、外环气调节门和炉膛压力均到达相应位置和点火范围内时,启动点火变压器,2s后打开点火阀1和点火阀2,8s后关闭点火变压器。若无火检信号,则触发点火失败,停机后进行吹扫;若火检信号稳定,则判定点火成功。
6)正常燃烧。点火成功后,送风机频率、燃烧器风门、燃烧器中心气调节门和外环气调节门保持在点火位置,打开主气阀1和主气阀2,点火位置稳燃烧5s后,上述调节装置自动调整至10%负荷点,3s后关闭点火阀1和点火阀2。准备切换至大火状态。锅炉正常燃烧后,就地操作员可根据出口过热蒸汽情况及集控值班员的要求,通过MCGS触摸屏点击加减负荷按钮来调节燃气调节阀和送风挡板,以满足负荷调整需求。风燃配比表参考表2所示,合理的配比有助于实现稳定燃烧和更环保的排放指标。
表2风燃配比表
7)停机/后清吹。接到停机指令后,应首先将锅炉负荷调整至最低,待炉膛内运行参数恢复正常后,点击停机按钮,燃气调节阀随即关闭。随后进行停机后的阀门自检,确认阀门无泄漏后,启动送风机对锅炉进行通风吹扫,180s后吹扫完成,停机程序结束。
4、监控界面设计
组态界面设计涵盖了DCS启动锅炉风烟系统、触摸屏启动锅炉风烟系统及锅炉送风机控制界面。图4展示了触摸屏及DCS的启动锅炉风烟系统界面,通过该界面上的操作按钮,实现锅炉的启停、加减负荷操作,切换各设备及阀门的自动控制与手动控制状态,以及设定阀门的开度。点击送风机操作按钮后,还能设置变频器的频率。锅炉送风机的操作界面则包括变频器的启停控制、手自动设定及具体的频率设定功能,这些设定可以根据操作员的需求或内部逻辑程序来完成,以确保锅炉的正常运行,并达到节能降耗的目的。
图4启动锅炉风烟系统界面
5、结语
本设计是在原有启动锅炉基础上进行改进与完善,以PLC为控制核心,更换为燃烧更环保的低氮燃烧器;利用PLC强大的控制功能,实现了对启动锅炉启停全部过程的控制,特别是解决了燃烧器氮氧化物排放较高的环保难题。改造后的启动锅炉采用低氮燃烧器,通过内外环燃气调节阀和送风挡板的调节,实现燃烧分区,从而降低氮氧化物的产生,在后续的环保监测中,氮氧化物排放可控制在50mg/m3以内,完全符合浙江省地方《锅炉大气污染物排放标准》。通过对通信设备的优化改造,实现了远程监控及操作的目标,为建设智能化电站奠定了基础。此外,送风机经过变频改造,能够有效节能。
参考文献:
[1]郑海英.基于S7-300PLC的饲料生产控制系统设计[J].仪表技术,2018(1):17-18.
[2]北京ABB电气传动系统有限公司.ACS510-01变频器1.1至160kW用户手册[M].北京:中国电力出版社,2023.
[3]陈镇南,陈湘清,张希旺,等.燃气锅炉低氮改造技术方案与应用效果分析[J].工业锅炉,2022(2):37-41.
[4]艾晗,郭裕丰,齐永杰,等.上海地区小型锅炉低氮改造分析[J].节能技术,2020,38(3):201-205.
文章来源:苗继铭.基于S7-1500 PLC的启动锅炉低氮技改方案研究[J].仪表技术,2025,(03):69-72.
分享:
风能、潮汐能、太阳能等可再生能源存在间歇性供应和地域分布不均衡等特点,对自然条件的依赖性很强。因此,开发新型储能材料成为解决这一问题的核心。超级电容器因其具备高功率密度、超快的充放电速率及较长的循环使用寿命成为储能领域中非常重要的一员[1,2]。
2025-09-07根据《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》的指导,各相关部门推动智能制造与运维融合,国家数据局的成立也为数据资源整合提供了支持[1]。基于大数据、人工智能和物联网技术构建的智慧运维平台,实现了设备实时监测、预测性维护及资源优化调度,显著提升了运维效率,降低了成本并增强了安全性。
2025-09-07新能源是人类传统能源外,以新技术诞生的地热能、太阳能、风能等能源种类,具有可再生、资源丰富的优点,对人类、环境负面影响小,却存在开发难度大问题。而在新能源开发中,采取电气自动化技术,利用先进控制算法,能够提高新能源转换能源效率,如太阳能发电优化阵列倾斜方向。
2025-09-04双进双出钢球磨煤机作为发电厂广泛应用的制粉设备,具有生产效率高、能耗低、不受异物影响等特点。但是,由于煤种特性因素的变化、电网用电需求不确定,煤质与电厂负荷发生变化,要求磨煤机能够及时响应,提高燃烧效率,减少CO2与NOx排放。因此,在发电厂双进双出钢球磨煤机运行中,应结合实际情况,对其进行优化调整,从而推动发电厂可持续发展。
2025-09-04随着电力系统规模的不断扩大和技术的日益复杂,高压输电线路的二次回路面临的故障类型也日趋多样化。目前,专家学者大多对二次回路的继电保护回路、电流电压互感器回路的故障进行了研究,但是基于系统安全的高压输电线路二次回路全方位、全过程的故障研究分析相对缺乏。
2025-09-04电力载波通信(PowerLineCommunication,PLC)作为一种利用电力线进行数据传输的技术,凭借成本低廉和覆盖范围广泛的优势,在众多领域得到了广泛应用[1]。特别是在智能电网、家庭自动化和工业控制等领域,PLC技术能通过现有的电力基础设施实现高效的数据传输[2]。
2025-09-04文献[6]提出基于随机规划的多能源系统日前调度模型,考虑了风电光伏的不确定性,但未纳入光热储能的长期调节能力。文献[7]利用模型预测控制优化光热-光伏联合系统,侧重短期功率平滑,难以适应周计划的时间跨度。文献[8]构建了“风光火储”多目标优化模型,但将储能视为独立单元,忽略了光热发电与储能的一体化特性。
2025-09-04高电压设备通常是在恶劣环境和长期高负荷状态下运行,在运维检修工作不到位情况下,极易造成较大经济损失和人身安全隐患。尤其是绝缘老化现象,导致绝缘层无法对高压电起到良好绝缘效果,出现绝缘击穿、设备故障、通电故障及放电故障等多种问题。
2025-08-29根据国家电网公司抽检试验数据,熔断器主要缺陷集中于上导电片连接处、熔管螺纹接合部等关键部位。材质缺陷与温升异常直接相关,导电部件材质不达标会造成接触电阻增大,正常负荷电流下产生过热现象,长期运行将加速触头氧化和弹性元件老化。
2025-08-29数字化浪潮中,智能工厂建设是企业高质量发展的必然选择。开展基于MES系统的配电盘智能化生产线建设,是提升公司配电盘产能、品质和核心竞争力的重要路径。智能工厂MES模块与产线对接投入生产后,预计投入5年后产量由现有的1200面增至2500面以上,产能得到有效提升。
2025-08-29人气:7887
人气:5461
人气:2476
人气:2304
人气:2275
我要评论
期刊名称:节能技术
期刊人气:3187
主管单位:中华人民共和国工业和信息化部
主办单位:国防科技工业节能技术服务中心,哈尔滨工业大学能源科学与工程学院
出版地方:黑龙江
专业分类:科技
国际刊号:1002-6339
国内刊号:23-1302/TK
邮发代号:14-110
创刊时间:1983年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:10-12个月
影响因子:0.314
影响因子:0.446
影响因子:0.197
影响因子:0.244
影响因子:0.282
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!