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局部通风机智能控制煤矿井下的研究

  2023-10-23    122  上传者:管理员

摘要:现阶段煤矿井下局部通风风量调节多依靠现场工作人员经验确定,未能实现与井下用风点环境参数融合分析,同时局部通风机多采用工频运行,整体能耗较高。以山西某矿3602运输巷为研究对象,为实现局部通风机智能化控制,提出将传感器监测、变频控制、PLC等技术应用到局部通风机运行控制中,通过融合分析用风点瓦斯浓度、风速调整局部通风机运行,实现风量智能调节。对3602运输巷局部通风机智能控制系统结构、智能控制策略及现场应用效果等进行分析。经现场应用后,该智能控制系统可依据瓦斯浓度变化智能调节供风速度,风速控制在0.5~0.8m/s间,不仅可将巷道内瓦斯浓度控制在允许范围内,而且起到降低局部通风机能耗目的,取得较好的智能控制效果。

  • 关键词:
  • 局部通风
  • 局部通风机
  • 智能控制
  • 煤炭生产
  • 瓦斯浓度
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局部通风是煤矿井下通风系统重要组成,为巷道掘进提供新鲜风流并稀释瓦斯富集区浓度[1,2]。现阶段局部通风多采用恒定风速供风,虽然可满足巷道迎头供风需要,但是也存在风流偏大、风速过高等问题,增加局部通风电能消耗量[3,4,5]。若井下局部用风时综合使用PLC、变频器及传感器,通过各位置瓦斯浓度变化实现局部通风机转速调节,在满足掘进巷道用风需要的同时降低局部通风能耗,从而实现局部通风智能控制[6]。本文就对山西某矿3602运输巷局部通风采用的智能控制系统进行分析,以期为其他矿井局部通风工作高效开展提供经验参考。


1、工程概况


山西某矿现阶段生产集中在6号煤层,煤厚3.8m、倾角5°~12°,赋存稳定,顶底板以粉砂岩及碳质泥岩为主,采用综采开采工艺。现阶段煤矿井下布置有3个综掘工作面及1个综采工作面,回采巷道沿6号煤层底板掘进。3602运输巷采用综掘方式,断面19 m2,供风用FBDNo11.2型对旋轴流式局部通风机,配套采用功率2×75 kW电机、供电电压660 V,在局部通风时电机保持额定转速高速运行。在巷道正常掘进时,受到落煤瓦斯涌出量影响,掘进迎头供风风速控制在1.0 m/s以上时可将瓦斯浓度控制在0.6%以内,由于掘进巷道落差时间占比较小,大部分时间均用以巷道支护、运输等工作,若此阶段仍保持1.0 m/s供风速度,巷道内瓦斯浓度控制在0.10%以内,虽然可满足瓦斯排放需要但是会增大局部通风机能耗。为此,文中提出综合使用PLC、变频器及传感器的策略,依据传感器监测得到瓦斯浓度变化调节电机转速,在满足瓦斯排放基础上减少局部通风机能耗,实现智能化控制。


2、局部通风机智能控制系统结构及功能


2.1系统结构

智能控制系统结构包括局部通风机、PLC控制器、变频调速装置、真空电磁启动器、监测设备(包括瓦斯传感器、风速传感器等)、综合分站等,具体结构组成如图1所示。智能控制系统依据巷道迎头、回风流及回风巷混合处位置瓦斯浓度为控制参数,通过控制变频器、变频风机调节供风风量,实现局部通风智能控制[7,8]。

图1智能控制系统结构  

智能通风控制系统中控制器为智能开关,实现闭锁、切换等信号输出,并通过Modbus协议实现信息通信,对变频器控制指令及运行参数等进行采集、分析。中央控制器为PLC,对输入信号进行采集、计算及分析,并将结果显示在触摸屏上;PLC配备有各项系统信号及数据接口,可将监测数据及设备状态参数等通过以太网传输给地面控制中心。

2.2智能通风控制策略

当通风系统采用PLC控制器控制时,可依据传感器监测得到瓦斯浓度,并自动调节供风量;当系统用普通开关时,则可依据变频器手动调节供风量。采用的智能控制系统具备智能控制、手动控制等功能。

局部通风智能控制系统为闭环控制系统,依靠布置的传感器、分站监测数据实现风量调节。系统可自动调整局部通风机转速,在避免瓦斯超限前提下实现局部通风机高效、经济运行。如图2所示,巷道内T1瓦斯传感器布置在掘进迎头、T2瓦斯传感器布置在回风流中,当监测到瓦斯浓度低于瓦斯浓度下限或者高于瓦斯浓度上限时,自动进入智能控制状态;当T1及T2瓦斯传感器监测到瓦斯浓度均小于设定下限时,则可适当降低局部通风机转速,减少供风量,同时设定局部通风机供风最低风速下限,避免巷道出现瓦斯超限问题;当T1及T2瓦斯传感器监测到瓦斯浓度接近或者高于设定上限时,则可适当增加局部通风机转速,增加供风量,以实现瓦斯排放。


3、现场应用效果分析


为实现局部通风机智能控制,根据现场条件选用KXJ-800PLC控制柜、BPB-185/660F变频器,控制柜依据转换协议从监控分站内获取巷道内风速、瓦斯浓度等参数,根据获取到的参数进行智能控制。将变频控制下限及上限对应的瓦斯浓度值分别设为0.25%、0.65%,即瓦斯浓度介于0.25%~0.65%时局部通风机保持风速不变;当瓦斯浓度低于0.25%时,则适当降低供风量;当瓦斯浓度高于0.65%时,则增加供风。

对智能控制系统应用前3个月内瓦斯浓度涌出情况进行分析,发现巷道供风风速保持在0.5 m/s以上时,掘进巷道内瓦斯浓度基本不会超限,但是瓦斯浓度整体偏高,因此将局部通风机最低通风速度设定为0.5 m/s。具体巷道局部通风机在工频控制(风速v分别为0.5 m/s、1.0 m/s)以及智能控制时瓦斯浓度监测结果如图3所示。

从图3中看出,当供风风速在0.5 m/s时,巷道内瓦斯浓度较高,存在有一定的瓦斯超限风险;当供风风速始终保持1.0 m/s时,虽可满足瓦斯排放及供风需要,但是局部通风能耗高且风速过大容易出现扬尘。局部通风采用智能控制时,掘进巷道内瓦斯浓度得以较好控制,瓦斯浓度值介于0.18%~0.65%,较风速为0.5 m/s时瓦斯浓度控制效果较好,在智能通风控制模式下掘进巷道内瓦斯浓度始终在允许值内。

对智能控制模式下掘进巷道局部通风风速变化情况进行统计,具体结果如图4所示。采用智能控制时巷道供风风速在0.5~0.8 m/s间,可实现巷道瓦斯浓度有效控制,同时较1.0 m/s风速时明显降低电能消耗。

图4智能控制通风风速变化情况  


4、结语


从煤矿井下局部通风出发,指出现阶段井下局部通风多依靠工作人员经验进行人工调节,未能与现场环境参数结合分析,同时局部通风普遍存在能耗高问题。为此,本文提出将局部通风与现场瓦斯、风速等参数进行关联,依据现场环境参数变化调节供风,以便瓦斯浓度、风速在允许范围基础上实现局部通风机智能控制,降低电能消耗。

根据3602运输巷现场情况,对巷道局部通风机智能控制系统结构、控制策略等进行分析。3602运输巷局部通风机采用智能控制系统后,局部通风机可依据巷道内瓦斯浓度情况进行智能调节,掘进迎头风速控制在0.5~0.8 m/s,不仅可满足掘进巷道通风需要,而且可降低局部通风机能耗、提升局部通风智能化控制水平。


参考文献:

[1]张凯锋煤矿井下局部通风机智能监控系统的设计与应用[J]矿业装备, 2022(2):278-279.

[2]李强强,李云飞.矿用局部通风机远程智能控制系统应那[J]西部探矿工程, 2022,34(4):127-128.

[3]言生花燕子山矿局部通风机控制系统改造[J]同煤科技, 2022(1):56-58.

[4]曹建文煤矿局部通风机智能调速设计与仿真[J]煤矿现代化, 2022,31(1):64-67.

[5]邢呈呈煤矿智能通风中局部通风机控制方法及策略[J]煤矿机电, 2021,42(6):11-15.

[6]杨琦煤矿井下局部通风机智能调控系统研究[D].西安:西安科技大学, 2021.

[7]张硕,李耀,刘运建矿井局部通风机智能远程监控系统的设计与应用[J].中国设备工程, 2020(23)-157-158.

[8]原海育局部通风机变频调速装置的应用研究[J].山东煤炭科技, 2020(3)-119-120.


文章来源:南春伟.煤矿井下局部通风机智能控制研究[J].机械管理开发,2023,38(10):162-164.

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