摘要:针对低浓度瓦斯气无法直接燃烧的问题,利用多孔介质超焓燃烧原理设计了低浓度瓦斯氧化系统,探究了不同浓度瓦斯的燃烧特性及污染物排放水平,结果表明:多孔介质超焓燃烧技术拓宽了常温常压下瓦斯的燃烧极限,可实现浓度高于3.5%的瓦斯气安全、稳定燃烧。多孔介质可强化气体的混合及弥散效应,强化燃烧并使燃烧区域温度迅速趋于均匀,避免局部高温,减少CO与NOx生成量。本技术响应了国家“双碳”战略,拥有巨大的经济效益和社会效益。
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我国煤矿每年井下瓦斯抽采量在120亿方左右,然而利用率仅约35.3%[1]。短板主要集中体现在浓度低于30%的瓦斯气,特别是浓度小于6%的低浓度瓦斯利用率仅为2%,大部分直接排空,不仅严重危害环境,且造成能源极大浪费。
由于甲烷在常温常压下的爆炸极限为4.9%~16%,理论上浓度低于4.9%的瓦斯无法直接稳定燃烧[2]。目前低浓度瓦斯气主要通过RTO(蓄热式热力焚化炉)处理,但是对于浓度高于1.2%的瓦斯气需要先进行稀释,否则易发生超温、爆燃等问题[3]。且RTO存在占地面积大、投资成本高、系统复杂等缺点,目前国内外正大力发展新一代低浓度煤矿瓦斯气处理技术。
多孔介质燃烧是一种新型燃烧方式,燃烧装置内部由各类多孔材料组成,根据材质及形式的不同,孔隙率可达40%~90%。多孔介质燃烧存在对流、导热和辐射三种换热方式,可向上游燃料传递热量,拓宽瓦斯燃烧极限,也称为超焓燃烧[4,5,6,7,8,9]。国内外许多专家学者对其燃烧理论进行了研究,王松浩等[10]对泡沫陶瓷内低浓度瓦斯预混燃烧进行了数值模拟,发现随预热温度和压力的升高和增大,气体温度分布更均匀。朱茜茜等[11]分析了预混气体在泡沫陶瓷内的燃烧温度和火焰面移动特性;Contarin F等[12]建立了以多孔介质颗粒为内芯的燃烧试验台,并在该试验台上研究了进气速度对处理效率的影响。以上工作大多处于理论研究方面,由于多孔介质燃烧在实际运行时易存在局部超温、火焰面不稳定的问题,目前鲜有实际应用的报道。
本文采用了多孔介质燃烧技术处理低浓度瓦斯。在自行搭建的试验装置上进行了热态中试试验,并从经济及社会角度分析了该技术的可行性,研究结果可为相关设备的设计及选型提供重要参考。
1、试验系统及方法
1.1 中试试验系统
中试试验系统设计瓦斯处理量为30 Nm3/h(折合甲烷浓度100%),系统主要由供气系统、点火燃烧器、燃烧装置、喷水减温系统和数据采集系统组成,具体如图1所示。
图1 热态试验系统示意图
试验装置如图2所示,试验用低浓度瓦斯气由液化天然气和空气混合而成,液化天然气经气化器气化后与空气分别进入混合器混合,天然气管道和空气管道上分别布置有流量计和调节阀,便于控制瓦斯气浓度。混合完成后的瓦斯气分成两路,分别自氧化装置下方和中间位置进入,混合器出口处布置有甲烷浓度传感器,氧化完成后产生的高温烟气进入喷淋塔降温冷却,由引风机抽出经烟囱对空排放。
图2 热态试验装置
氧化装置内部结构图如图3所示,内部自下而上分别由流动调节区、预热氧化区和充分氧化区构成,形成一个高效受控的氧化反应装置。
图3 氧化装置内部结构图
1.2 试验方法
试验共配置了6种浓度的瓦斯气,浓度分别为3%、3.5%、4%、4.5%、5%和5.5%,采用DR70C-CH4红外型甲烷传感器对瓦斯浓度进行在线测定。试验开始前采用液化石油气对氧化装置进行预热,当预热氧化区温度达到800 ℃后停止预热,过程共持续45 min, 液化气消耗量为11 kg。
预热完成后开始通入配置好的瓦斯气,瓦斯气分为上下两部分分别进入装置,下部分瓦斯气经多个喷口进入流动调节区,上部分瓦斯气进入充分氧化区,每个浓度试验持续时间40 min。试验顺序为先进行5.5%高浓度试验,再逐步降低浓度至3%。利用布置在多孔介质层中的热电偶测量各工况实验过程中的温度,布置位置见图4。温度采集仪采用安捷伦34970A;每个工况运行稳定后利用testo350型烟气分析仪检测烟气的组分及含量。
图4 多孔介质层热电偶标高
2、试验结果及分析
2.1 热态试验结果
图5为各试验浓度下维持40 min后氧化装置出口温度及对应浓度下理论绝热燃烧温度。由图可得当瓦斯浓度为3%时,无法维持正常燃烧,温度在试验结束后由预热后的800 ℃冷却至200 ℃。其余浓度下瓦斯均能稳定燃烧,且氧化装置出口温度随瓦斯浓度的上升而上升,趋势与理论计算所得的绝热燃烧温度基本一致,但均比理论绝热燃烧温度低80 ℃左右,这是由散热损失导致的。
图5 各试验浓度下氧化装置出口温度
图6为瓦斯浓度4%时预热氧化区温度随时间变化规律。由图可得,0~45 min内为预热升温阶段。在该区间内,温度不断上升至目标温度,45 min时关闭预热燃烧器,通入4%的瓦斯后温度仍然持续上升至1000 ℃以上,大于理论绝热燃烧温度,这是由于多孔介质向上游不断传递热量,形成 “超焓燃烧”。
图7为现场运行结果,由观火孔观测发现火焰在高度方向上充盈度较好,燃烧过程洁净无黑烟。尾气检测结果显示NOx排放量仅为1.4 mg/m3,CO浓度仅为1 mg/m3,充分表现出多孔介质超焓燃烧技术高效、清洁的特点。
2.2 经济和社会效益
设计标准设备单台处理能力(折合CH4含量100%)最高可达600 m3/h, 可产生约6 t/h的蒸汽量,按蒸气价格200元/吨来计算,每小时可产生1200元的经济效益。按年运行时间8000 h计算,每年可创造960万元收益。
图6 瓦斯浓度4%时预热氧化区温度
图7 现场运行结果
此外,通过此技术可进行供热,解决煤矿井筒加热、煤泥烘干、员工洗澡等问题,经济效益明显。同时,随着CCER重启,碳排放交易也可产生部分收益。
在“碳达峰、碳中和”的战略背景下,以超焓燃烧技术处理煤矿乏风中的甲烷,对于碳减排具有重要意义。缓解了我国能源供应紧张的局势,改善能源消费结构,提高能源的利用率;另一方面,提供了额外的就业岗位,减少失业人数;同时还减少污染物质的排放,有助于保护大气环境,促进我国社会经济的绿色发展、可持续发展,具有良好的社会效益。
3、结论
(1) 多孔介质超焓燃烧技术拓宽了常温常压下瓦斯的燃烧极限,可实现浓度高于3.5%的瓦斯气安全、稳定燃烧,响应了国家“双碳”战略,拥有巨大经济效益和社会效益。
(2) 多孔介质可强化气体的混合及弥散效应,显著加快燃烧反应,提高燃烧速率,降低CO生成量。良好的换热特性使燃烧区域温度迅速趋于均匀,避免局部高温,减少NOx生成量。
参考文献:
[1]刘见中,孙海涛,雷毅,等.煤矿区煤层气开发利用新技术现状及发展趋势[J].煤炭学报,2020,45(1):258~267.
[2]程乐鸣.多孔介质燃烧理论与技术[M].化学工业出版社,2013.
[3]胡乾明.蓄热式热力焚化炉生产安全事故分析[J].山东化工,2015,44(10):3.
[4]李涛.低热值预混气在往复式多孔介质中燃烧实验研究[D].浙江大学,2010.
[10]王松浩,宋正昶,尹泽光.矿井低浓度瓦斯在多孔介质内预热增压燃烧特性研究[J].煤炭技术,2016,35( 9) :144~147.
[11]朱茜茜,程乐鸣,郑成航,等.预混气体在泡沫陶瓷多孔介质燃烧温度分布与火焰面移动特性[J].中国电机工程学报,2012,32( 17) :63~69.
文章来源:方毅波.低浓度煤矿瓦斯气多孔介质超焓燃烧试验研究[J].电站系统工程,2024,40(01):23-24+27.
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