摘要:针对某铀矿萃取槽水路不畅、产品质量不断恶化、操作不便等问题,对萃取槽搅拌桨、萃取重相口和饱有洗水出口等进行了重新设计和改造。改造后相口结构更加简化,萃取工艺运行稳定,操作便捷,各出口实现自动控制,萃取有机相连续性加强,产品质量得到明显改善。
加入收藏
某铀矿浸出液的铀质量浓度较高,平均铀质量浓度在2g/L左右。考虑到萃取法操作简单、运行稳定,生产中采用TFA液-液萃取法提铀工艺。主要萃取设备为萃取槽(简单箱式混合澄清器),自1995年投产以来,萃取槽几经改造,形成了目前3级萃取、1级洗涤、1级反萃和1级转型(共6段)的萃取流程。
2011年3月,萃取有机相发生乳化现象,水相与有机相分相困难(分相时间达几分钟甚至十几分钟),萃取槽内出现絮状三相物(黏稠状),并且不断涌到饱有洗水段,“底泥”流到反萃取段导致反萃取不正常而影响产品质量,产品颜色发黑,产品质量达不到标准要求。水冶车间组织人员对萃取槽进行了彻底清理,开车运行几小时后,各段还是不断浮出三相物,无法正常生产。
为了使萃取水路流畅,提高分离效果,促进萃取段的有机相连续,2012年4月,对搅拌桨、重相口和饱有洗水出口进行了优化设计。
1、原萃取槽结构及问题
原萃取槽运行时间较长,搅拌桨转速块、桨叶小、剪切力过大,乳化现象频有发生;萃取槽内许多流口和堰板都已变形。生产中萃取槽内液体流向如图1所示。
图1生产中萃取槽内液体流向示意图
萃取发生乳化现象且流路不畅,导致产品质量达不到标准要求(U品位<50%),产品分析数据见表1。
2、萃取槽改造
2.1 优化设计条件和要求
本次优化设计在原萃取槽设计参数和运行参数基础上进行。设计条件:水相流量qV水=4m3/h(0.067m3/min,0.001m3/s);有机相流量qV有=1.3m3/h(0.022m3/min,0.0004m3/s);混合室液面高度HM=705mm;澄清室液面高度HWS=765mm;萃原液密度ρ水=1.30g/cm3;有机相密度ρ有=0.814g/cm3;混合相密度ρ混=1.057g/cm3;饱有洗涤水密度ρ洗=1.0g/cm3;水相和有机相实际接触体积比R=1∶1;混合室宽度BM=600mm;萃取槽结构高度H=880mm。
设计要求:萃取段的各级混合室尺寸、液面高度、混合相口尺寸相同;各级澄清室尺寸、液面高度、重相口、轻相溢流堰、轻相回流堰尺寸相同。
2.2 搅拌器设计
原搅拌器直径小、转速高(直径0.2m,转速180r/min),且在萃取槽插入深度较深,造成萃取、反萃取有机相夹带严重,乳化现象时有发生,导致生产中断。
2.2.1 搅拌桨设计
机械搅拌在有色、稀有金属以及核燃料等的湿法冶金工艺的萃取设备中应用广泛[1,2],本设计采用双叶平桨机械搅拌。
搅拌桨的设计需考虑搅拌浆与混合室尺寸的合理搭配[3]。小直径、高转速的搅拌桨有利于实现有效混合;但所产生的过高的剪切速度会造成液滴过度破碎,进而对澄清分相产生不利的影响。大直径、低转速的搅拌器有利于液流循环[4]。搅拌器的直径通常取混合槽宽度的1/3~2/5,桨高为桨直径的1/4。为防止有机相夹带和缓解乳化问题,最终选取桨径D=300mm(萃取槽宽度的1/2),桨高75mm。
2.2.2 搅拌器插入深度和转速的确定
搅拌器在混合室中的插入深度y(搅拌桨到萃取槽底部距离)主要根据搅拌均匀和抽吸液流的要求而定,并与搅拌器类型以及混合室结构密切相关。为适应不同的操作和工艺条件,可考虑将搅拌器的插入深度设计成可调式。
为了启动过程实现有机相连续,把搅拌桨设置在有机相部分,选搅拌桨插入深度y=1/2HM,HM=380mm。搅拌转速通常设置为60~100r/min,实际转速可根据工艺需要稍做调整,目前搅拌转速设置在80r/min,效果良好。优化后的搅拌桨几何参数如图2所示。
图2低转速双叶平桨搅拌桨
BM—混合室宽度;HM—混合室有效高度;H—萃取槽结构高度;D—搅拌桨直径;B—搅拌桨宽度;y—搅拌桨到混合室底部距离。
2.3 萃取重相口改造计算
优化前原萃取重相口设计比较复杂,在萃取槽清淤工作中很难清除隔板内的淤泥,容易发生重相口堵塞;而且隔板较多,经过多年使用后过程隔板变形严重,不能正常工作,故对该设计进行优化处理[5]。优化前后萃取重相口设计如图3~4所示。
图3优化前萃取重相口结构示意图(单位:mm)
图4优化后萃取重相口结构示意图(单位:mm)
2.3.1 重相口中心高度计算
优化后重相口高度与截面需要重新计算,以重相口中心点为基点建立伯努利方程[6],计算公式为
h=(ΗWS-ΗΜ)×ρ混-Δhρ水-ρ混,(1)
式中:h—重相口重心高度,m;Δh—重相口压头,m,其余符号同前。
在大型生产槽中,Δh一般取0.005m,HWS=0.765m,HM=0.705m,ρ水=1.30g/cm3,ρ混=1.057g/cm3,根据公式(1),计算得h=0.24m。
2.3.2 重相口溶液流速计算
重相口溶液流速计算公式为
v=2gΔh,(2)
式中:v—重相口流速,m/s;g—重力加速度,m/s2。g取9.81m/s2,Δh一般选取0.005m,按公式(2)计算得v=2×9.81×0.005=110.313m/s。
2.3.3 重相口面积计算重相口面积计算公式为[7]
S=(f×qV水)/(C×v),(3)
式中:f—流量系数,1.1~1.3,一般选取1.2;qV水—水相流速,m3/s;S—重相口面积,m2;C—孔流系数,一般选0.6;其余符号同前。经计算,S=0.0064m2。孔口一般选取扁平口,选取孔口短边a=0.04m,则长边l=0.16m。
2.4 饱有洗涤水溢流堰尺寸计算
萃取槽溢流堰液面及堰尺寸如图5所示。
图5萃取槽饱有洗涤水溢流堰结构示意图(单位:mm)
在静压平衡时,洗水出口液面高度h1计算公式为[8]
h1=ΗWS×ρ混ρ洗,(4)
取HWS=0.765m、ρ混=1.057g/cm3、ρ洗=1.0g/cm3,计算得溢流堰顶部高度h1=0.809m。
饱有洗涤水溢流堰压头计算公式为
Δh=(f×qV水m×a×2g)23,(5)
式中:f—流量系数,1.1~1.3,一般选取1.2;qV水—萃原液流量,0.001m3/s;m—堰流系数,一般选0.4;a—水相溢流堰宽度,m;g—重力加速度,9.81m/s2;Δh—溢流堰压头,m。设堰宽a=0.4m,计算得Δh=0.014m;堰高b=Δhρ洗=0.0141.0=0.014m;溢流堰距底部距离h2=h1-Δh=0.809-0.014=0.795m;堰板前后的隔板开口按照大于溢流量的原则都取35mm。
3、萃取槽改造后运行效果
根据以上计算结果,对搅拌器、重相口、饱有洗水溢流堰等进行优化改造。优化改造后,经过60d的生产运行实践,萃取槽运行效果良好,各水路运行通畅,有机相连续性增强,水相夹带有机相现象明显降低,有机相乳化现象明显改善。改造后萃取反萃取效果及产品质量见表2。
优化设计改造后,工艺运转操作方便,各出口实现自动控制,产品质量得到明显提升,基本达到优化设计要求;但饱和有机相铀质量浓度稳定性降低。
4、结论
1)大桨叶慢速搅拌器有利于液流循环,促进有机相连续,有利于缓解有机相夹带和乳化问题。
2)通过对萃取槽各相口的优化改造,使得萃取槽相口结构更加简化,萃取工艺得到了恢复,萃取有机相连续性得到加强;产品杂质含量减少,颜色恢复了橙黄色;并且工艺运转操作方便,各出口实现自动控制。到目前为止萃取运行稳定,未发生乳化现象,产品质量得到明显提升。
3)优化改造后,饱和有机相铀质量浓度随萃原液浓度的降低而降低,比原萃取槽的相应性能差。
参考文献:
[1]赵秋月,张廷安,刘燕,等.高效澄清萃取槽内搅拌对液液分离特性的影响[J].高校化学工程学报,2014,28(3):530-534.
[2]伍耀明.大型多级混合澄清萃取槽的设计探讨[J].有色金属(冶炼部分),2002(1):43-46.
[3]李洲,李以圭.液-液萃取过程和设备[M].北京:原子能出版社,1993.
[4]姜志新.湿法冶金分离工程[M].北京:原子能出版社,1993:12.
[5]郑雄攀.稀土萃取混合澄清槽内搅拌过程强化[D].重庆:重庆大学,2015.
[6]唐谟堂.湿法冶金设备[M].长沙:中南大学出版社,2002.
[7]蒋维钧,戴猷元,顾惠君.化工原理[M].北京:清华大学出版社,1992.
[8]姚良理.磷酸萃取槽的结构及技术改造[J].磷肥与复肥,2000(5):32-34.
孔凡峰,高宗保,解洪亮,桑国辉.某铀矿萃取槽结构优化设计[J].铀矿冶,2020,39(03):211-214.
分享:
美国联邦法规要求“为核电行业提供核安全相关的产品或服务的供应商,需要建立满足10CFR50附录B要求的质量保证体系”。三哩岛事故后,美国核电设备及备品备件的采购模式从支持核电站建设阶段的设备大型采购过渡到支持运行和维修阶段的备用零部件和替代物项的小型采购。
2024-03-05随着我国核电厂运行堆年和装机容量的增加,核电厂内暂存了较大量的放射性液态可燃废物,即放射性废油和废有机溶剂。由于核电厂没有处理放射性液态可燃废物的能力,长期暂存使得电厂面临暂存库容量不足、泄漏、燃爆等安全因素。基于此,本文提出建设全国或区域性的放射性液态可燃废物处理设施。
2021-07-30生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。环境保护作为生态文明建设的重要组成部分,对生态文明建设、建设美丽中国起着至关重要的作用,在这一背景下,近年来我国有关环保标准更新迅速,对污染物的排放要求越来越严格,对锅炉烟气更是提出了超低排放的要求,企业所面临的环保形势越来越严峻。
2020-12-07“华龙一号”是我国具备完整自主知识产权的三代先进压水堆核电型号,福清核电站5号机组作为“华龙一号”首堆示范工程已于2015年5月7日开工建设。福清核电厂位于我国东海海岸,根据平潭海洋站的监测资料,冬季海水温度会出现8℃的低温,此时乏燃料水池水温也会相应降低,乏燃料水池水温低于10℃时可能导致硼结晶,使乏燃料的安全贮存带来巨大风险。
2020-09-19凝汽器是核电厂热力循环系统的重要设备之一,其传热管数量较多,且运行条件较为恶劣,在振动、磨损、冲刷等因素影响下,存在传热管泄漏的风险。一旦传热管失效泄漏,会引起二回路水质和化学性能指标不佳,甚至会导致机组被迫停机停堆,直接影响到机组运行的安全性和经济性[1,2,3]。
2020-08-28熔盐堆是以流动的熔盐作为燃料的新型反应堆堆型,具有良好的中子经济性、固有安全性、可在线后处理、可持续发展、防核扩散等优点,被第四代国际核能论坛确定为6种第四代先进核能系统的候选堆型之一。控制系统的首要目的是使系统稳定运行,不受非期望因素的影响,或者受到影响后能及时加以纠正,使系统保持在期望的状态。
2020-08-28近年来弥散燃料[1]和弥散可燃毒物[2]在核反应堆系统中逐渐得到关注和应用,由于弥散颗粒的空间自屏效应,引入了燃料芯块内部弥散燃料和可燃毒物材料与基体的非均匀性,加上栅元层面芯体、包壳和慢化剂的非均匀性,造成双重非均匀性。为了更好地描述毒物颗粒在燃料中的随机分布情况,利用由清华大学开发的RMC程序[6]进行毒物颗粒的随机分布建模,采用显示建模方法,可生成每个毒物颗粒的随机位置,建立RMC模型进行计算。
2020-08-28熔盐反应堆是以熔融状态混合盐做为反应堆裂变燃料,液态高温熔盐同时充当反应堆主冷却剂。熔盐堆具备安全性高、结构简单、大功率密度、热电高转化比(~45%)、负反应性温度系数大、燃料可在线添料和后处理、可燃烧乏燃料和对核废料进行嬗变处理、可充分利用钍铀资源和反应堆易裂变核素高增殖等优点。缺点是高温熔盐对结构材料耐腐蚀性要求比较高。
2020-08-28海南核电厂1、2号机组采用具有我国完全自主知识产权的CNP650型压水堆。CNP650反应堆由121个组件组成,采用Mode-A控制模式,装机容量为65×104kW[1]。在确保安全的前提下,为了提高电站的经济性,同时匹配海南电网用电峰谷的变化,海南核电厂提出了由目前的年换料方式向长短交替运行的长燃料循环过渡的方案。
2020-08-28核燃料生产过程中,在化工转化和产品加工时会产生大量含铀残余物料,目前采用回收利用后再装桶暂存的处理方式,这些残余物料经多次循环处理之后,累积形成一定量的中低密度非均匀核废料,根据我国核材料管制及放射性废物管理相关规定,其中的核材料量应准确测定。
2020-08-28我要评论
期刊名称:核动力工程
期刊人气:3193
主管单位:中国核工业集团公司
主办单位:中国核动力研究设计院
出版地方:四川
专业分类:科技
国际刊号:0258-0926
国内刊号:51-1158/TL
邮发代号:62-178
创刊时间:1980年
发行周期:双月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:0.000
影响因子:0.505
影响因子:0.359
影响因子:0.033
影响因子:0.000
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!