摘要:由于贺西煤矿在上隅角处单独实施一种瓦斯治理技术时,无法达到工作面在高强度回采时上隅角瓦斯体积分数不超限,提出在工作面上隅角实施插(埋)管和高位定向钻孔联合抽采瓦斯的方案。现场试验结果表明:实施综合瓦斯治理技术后,总抽采纯量为3.38~6.19 m3/min,平均抽采纯量为4.89 m3/min;工作面上隅角瓦斯体积分数保持在0.31%~0.53%,平均瓦斯体积分数为0.41%,上隅角瓦斯体积分数明显降低,取得了良好的瓦斯治理效果。
加入收藏
在煤矿开采过程中,由于上隅角位置特殊,上隅角空气流通不畅使得开采过程中产生的一氧化碳、瓦斯等气体在此处积聚,瓦斯等气体不易吹散,产生严重安全隐患[1,2,3]。
当前,学者丁洋等[4]利用响应面法,通过模拟及现场验证等双重方法,得出对上隅角瓦斯体积分数影响由小到大的因素分别为风量、错距、高抽巷抽采负压。张吉昌[5]对工作面进行现场试验,通过合理布置钻孔可以达到高效率抽采瓦斯,保障工作面安全。许江涛[6]通过对采动井分层布置,并对采动前后数据进行对比,发现采动井可以有效降低瓦斯含量。宋鑫等[7]提出,通过向工作面注气驱动瓦斯等气体抽采,比普通抽采可提高3~4倍的工作效率。
随着煤矿开采深度不断加大,煤层间瓦斯涌出及采空区遗煤增多,上隅角瓦斯含量不断增大,普通钻孔抽采等技术已无法满足大采高、高强度的开采需求及安全要求[8,9]。因此,设计出一种上隅角插(埋)管辅助高位定向钻孔的综合瓦斯抽采方法在工作面实施,从而最大限度地减小上隅角瓦斯体积分数[10],保证开采安全。
1、工作面概况
山西焦煤汾西矿业贺西煤矿生产能力为3×106 t/a, 井田面积为18.908 km2,主要开采山西组3号、4号煤层,属低硫中灰特低磷主焦煤,3号煤层和4号煤层间距为4.4~9.2 m.矿井通风方式采用分区式,矿井瓦斯绝对涌出量为71.14 m3/min, 相对瓦斯涌出量为18.63 m3/t, 属于煤与瓦斯突出矿井。煤尘具有爆炸性,自燃倾向性为III类不易自燃煤层。
3413工作面回采4号煤层,煤层倾角为5°,煤厚平均为4.4 m, 钻孔流量衰减系数为0.042~0.048 d-1,煤层透气性系数为1.116 m2/(MPa2·d),属于可以抽采煤层。百米钻孔初始瓦斯流量为0.049~0.060 m3/(min·hm)。原始瓦斯含量为8.23 m3/t, 最大绝对瓦斯涌出量为10.1 m3/min, 最大相对涌出量为9.87 m3/t, 回风隅角瓦斯体积分数在0.8%以上,经常发生瓦斯超限问题。
2、现场试验
上隅角插(埋)管抽采瓦斯是指沿着采煤工作面回风巷安设抽采管路[11,12],一直铺设到工作面上隅角,末端处产生一定的负压作用,将积聚在上隅角瓦斯抽吸至管路内,另外在抽采管路的抽吸影响下产生一定的负压,破坏回风隅角处的涡流,抽走瓦斯,最终减少回风隅角积聚的瓦斯[13]。因此在工作面回风巷根据抽采设计掘进钻场,借助大扭矩、大功率定向钻机沿着开切眼方向布置高位定向钻孔,在定向钻进工艺的保障下,确保抽采钻孔的实际轨迹始终保持在采空区裂隙带内,源源不断地将采空区高浓度瓦斯抽出[14,15]。工作面采取综合抽采瓦斯措施如图1所示。
图1 工作面实施综合抽采瓦斯措施
2.1 回风隅角插(埋)管抽采
通过数值模拟确定上隅角插(埋)管瓦斯抽采合理地点,数值模型按照工作面两巷宽度为4 m、长度为20 m, 工作面宽度为6 m、走向为300 m、倾向为250 m构建。抽采前后采空区瓦斯体积分数数值模拟,如图2所示。
图2 抽采前后采空区瓦斯体积分数数值模拟
从图2发现:工作面上隅角未抽采时,上隅角周围区域存在高浓度瓦斯,经常发生瓦斯超限;在上隅角向采空区埋管2 m抽采时,测得上隅角瓦斯体积分数大于1.0%;在上隅角向采空区埋管5 m抽采时,测得上隅角瓦斯体积分数为0.81%~0.89%;在上隅角向采空区埋管10 m抽采时,测得上隅角瓦斯体积分数已经超过0.9%.可以发现:在上隅角向采空区埋管5 m抽采时,瓦斯体积分数最低,抽采效果最好。
图3为上隅角布置插(埋)管示意图。顺着3413工作面的回风巷道安设直径为426 mm、壁厚为3.6 mm的瓦斯管路,利用长度为6 m的薄壁钢管连接形成瓦斯抽采管路。将竖向埋管安设在抽采管路的末端,管型为筛管,尺寸选择直径为Φ273 mm、高度为2 m, 向采空区方向埋入约5 m开始抽采。距管路末端12 m位置,将L型插管与抽采管路连接好,插管上安设DN250阀门,将直径400 mm负压风筒与插管水平连接在一起。利用钢丝绳悬吊固定负压风筒,控制负压风筒与工作面回风巷顶板之间的距离为1 m.负压风筒的出风口安设于上隅角切顶线处,在负压风筒的抽吸影响下产生一定的负压,提高上隅角抽采效果。
图3 上隅角插(埋)管布置示意
2.2 高位定向钻孔
采用《“三下”采煤规程》中的公式计算垮落带和裂隙带高度,具体见公式(1)和(2):
式中:HM为垮落带高度,m; HL为裂隙带高度,m; M为煤层厚度,m.
结合3413工作面回采煤厚为4.4 m, 通过计算发现,工作面的垮落带HM变化范围为14.93~19.93 m, 工作面的裂隙带HL变化范围为51.54~69.34 m.
由于HM<HS<HL,所以高位定向钻孔终孔位置HS到顶板的垂直距离变化范围为19.93~51.54 m, 与回风巷的水平距离小于工作面倾向距离的1/5,即不得超过50 m.
借助中煤科工集团西安研究院有限公司生产的ZDY12000LD型定向钻机,按照该钻孔设计参数施工钻孔,终孔位置为顶板目标层位,钻孔施工至目标层位后,借助随钻测量技术保证定向钻孔轨迹始终处于目标层位中,此型号钻机性能优良,最大转矩高达17 500 N·m, 最高转速为150 rpm, 给进力为20 kN.钻孔施工工艺为“定向先导孔+扩孔”,也就是先将定向钻孔施工完毕(直径为101 mm),之后开始扩孔,借助扩孔钻头进行扩孔,确保钻孔的终孔直径达到133 mm.具体分施工步骤如下。
1) 施工套管段:
借助内凹保直钻头配合摩擦焊钻杆钻具开始钻进,终孔点需要施工至煤层顶板稳定岩层区域3 m深度,钻头选用Φ194 mm, 摩擦焊钻杆钻具选用Φ73 mm; 接着使用塔式扩孔钻头、满眼保直扶正器、摩擦焊钻杆钻具进行扩孔,一直扩孔到孔底为止,其中塔式扩孔钻头选用尺寸为98/153/193 mm, 满眼保直扶正器选用尺寸为193 mm, 摩擦焊钻杆钻具选用Φ73 mm; 之后下放套管,将封孔材料注入进行封孔凝固,套管孔径选用168 mm.
2) 施工定向钻进段:
选用定向钻头、探管外管、通缆钻杆钻具进行钻进,其中定向钻头、探管外管、通缆钻杆钻具的尺寸分别为Φ101 mm、Φ73 mm、Φ73 mm, 且探管外管需要在内部安设随钻测量仪器,当施工到钻孔预定长度后进行提钻,最终钻孔直径为101 mm.
3) 导向扩孔段:
选用导向扩孔钻头配合摩擦焊钻杆钻具进行扩孔,其中导向扩孔钻头选择Φ101/133 mm, 摩擦焊钻杆钻具选择Φ73 mm, 最终钻孔成孔直径为133 mm.
钻场内一共施工4个高位定向钻孔,其中设计钻孔和实际施工钻孔参数见表1,设计的钻孔轨迹如图4所示。
表1 钻孔设计和实际施工参数
图4 钻孔设计轨迹
由于地质条件影响工作面钻孔施工,高位定向钻孔的实际轨迹和最初钻孔设计轨迹产生一定的差别,钻孔实际轨迹如图5所示。
图5 高位定向钻孔的最终轨迹
3、抽采效果分析
2023年6月16日至9月22日对上隅角瓦斯体积分数、高位定向钻孔和埋管抽采的瓦斯抽采纯量进行监测。高位定向钻孔于7月6日、7月15日、8月21日进行人为停止抽采,上隅角插(埋)管于6月26日、8月15日进行人为切断,通过实施人为切断抽采管路的方法研究这两种瓦斯抽采工艺的效果,如图6所示。仅实施上隅角插(埋)管抽采手段时,瓦斯体积分数高达0.79%,几乎达到设置的瓦斯超限报警值;只采取高位定向钻孔抽采手段时,瓦斯体积分数依然较高,高达0.72%.表明工作面实施一种瓦斯抽采手段时,上隅角瓦斯体积分数难以减小。
图6 两种瓦斯抽采手段下抽采效果对比
实施综合瓦斯抽采方法后,3413工作面抽采效果如图7所示。
图7 实施综合瓦斯抽采手段后的抽采效果
从图7发现:6月16日至7月16日总抽采纯量逐渐升高,由1.33 m3/min增加到3.81 m3/min, 7月17日至9月22日总抽采纯量变化范围为3.38~6.19 m3/min, 总抽采纯量的平均值为4.89 m3/min; 上隅角瓦斯体积分数发生大幅度减少,其中6月16日至8月7日,上隅角瓦斯体积分数最大值为0.79%,平均瓦斯体积分数为0.66%;8月8日至9月6日,上隅角瓦斯体积分数逐渐减少,波动范围为0.42%~0.61%,平均瓦斯体积分数为0.55%;9月7日至9月22日,上隅角瓦斯体积分数大幅度减少,波动范围为0.31%~0.53%,平均瓦斯体积分数为0.41%.
4、结语
通过在综放面高强度开采时,上隅角位置实施综合瓦斯治理措施,即布置高位定向钻孔、上隅角插(埋)管综合抽采瓦斯,工作面总抽采纯量最大值为6.19 m3/min, 上隅角瓦斯体积分数减小到0.31%~0.53%,上隅角瓦斯超限难题得到明显改善。
参考文献:
[1]段会军.高强度开采综放工作面上隅角瓦斯联合抽采实践[J].工矿自动化,2020,46(2):1-5,38.
[2]陶云奇,张剑钊,郭明功,等.采动卸压瓦斯抽采以孔代巷技术研究与工程实践[J].矿业安全与环保,2022,49(5):43-48.
[3]韩文娟.低位抽放巷上隅角瓦斯治理技术及其应用[J].煤矿机械,2022,43(12):153-155.
[4]丁洋,谭军红,林海飞,等.响应面法优化综放面上隅角瓦斯治理参数[J].煤炭技术,2023,42(10):119-123.
[5]张吉昌.兰花宝欣煤业高位钻孔抽放采空区瓦斯技术研究[J].煤,2023,32(9):37-39.
[6]许江涛.分层综采工作面采动井层位优化及高效抽采研究[J].煤炭工程,2023,55(7):16-21.
[7]宋鑫,舒龙勇,王斌,等.低瓦斯赋存高强度开采煤层驱替促抽技术研究[J].采矿与安全工程学报,2023,40(4):847-856.
[8]段会军.复杂顶板岩层大直径高位定向钻孔装备与技术[J].煤炭技术,2023,42(7):112-115.
[9]高登云,李瑞群.神东矿区综采工作面上隅角瓦斯治理技术研究[J].煤炭工程,2023,55(4):87-91.
[10]左明明.坚硬顶板综采工作面采空区三维立体式瓦斯治理技术研究[J].煤,2023,32(4):10-13,60.
[11]姜周民.基于COMSOL的顶板定向长钻孔布置参数研究[J].煤炭工程,2023,55(3):127-132.
[12]史超,张扬.复合煤层开采上隅角瓦斯超限与低氧协同防治技术研究及应用[J].煤,2023,32(2):6-10.
[13]白向挺,邹永洺.顶板定向长钻孔卸压瓦斯抽采技术研究[J].山西焦煤科技,2022,46(12):42-45.
[14]付向东.清城煤矿低位抽采巷合理位置及抽采效果研究[J].煤,2023,32(10):81-83.
[15]王晓东.高低位抽采巷对采空区自燃影响规律研究[J].煤,2023,32(10):8-13,38.
基金资助:国家自然科学基金项目(51374258);
文章来源:刘光明.贺西矿3413综采面回风隅角综合瓦斯治理技术研究[J].煤,2024,33(06):1-4.
分享:
在煤矿安全生产的过程中通风系统的稳定工作是防治瓦斯爆炸、窒息、煤尘及煤自燃事故的前提条件,可以大幅提高矿井的防灾减灾的能力。因此,实时掌控煤矿井下通风网络的运行状态,监测不同用风位置处的风压趋势,从而根据风压规律判断矿井整个通风网络是否处于稳定安全状态是煤矿安全生产中的重中之重。
2024-09-02随着煤矿开采深度不断加大,煤层间瓦斯涌出及采空区遗煤增多,上隅角瓦斯含量不断增大,普通钻孔抽采等技术已无法满足大采高、高强度的开采需求及安全要求[8,9]。因此,设计出一种上隅角插(埋)管辅助高位定向钻孔的综合瓦斯抽采方法在工作面实施,从而最大限度地减小上隅角瓦斯体积分数[10],保证开采安全。
2024-06-12煤矿在开采过程中会给当地水资源造成严重的危害,导致周边地区长期缺水。由于煤炭的持续开采,地下水长期处于失衡状态,地下水破坏范围逐渐从浅层储水向深层甚至裂隙水发展,导致周边地区地下水水位逐年下降。且地下采空区面积也在不断增加,造成地面沉陷,农田、林地等被破坏,矿区生态环境持续恶化[1]。
2024-06-12岩巷掘进工作面粉尘治理是煤矿的一大难题,由于岩巷粉尘游离二氧化硅含量较高,且粉尘粒径较小,长时间暴露在高浓度岩石粉尘环境中很可能会导致煤炭工人得矽肺病。因此,采取有效措施来降低岩巷掘进时粉尘质量浓度,保障井下作业环境是非常有必要的[1,2]。
2024-06-12根据统计数据,近年来,我国电气火灾约占火灾总数的28.4%,且超过50%的电气火灾由电线、电缆燃烧导致[1]。随着社会电气化程度不断提高,越来越多的电气设备连接至电气线路中,生活用电不规范、电气线路私拉乱接等问题,可能引起电气线路过负荷、过电压、短路等故障,导致导线内部金属线芯过电流发热[2]。建筑电气线路多为双芯或三芯铜导线,如果此类导线发生过电流故障,线芯产生的高温会使绝缘层发生热解,绝缘能力降低,可能导致零线和相线之间持续击穿放电,引燃绝缘热解产生的可燃性气体,造成火灾事故。
2024-06-06近年来,随着城镇化的快速推进和电网结构的日益复杂,电缆系统的敷设速度加快、密度加大,从而带来显著的火灾风险。因此,如何在火灾情景下实现综合管廊电缆火灾风险的动态预测,已成为国内外学者关注的焦点[1,2]。电缆火灾一旦发生,不仅会导致大量电缆和设备的损坏,而且修复困难,极易引发城市电力系统的瘫痪,对城市的生命线等重要基础设施构成严重威胁。
2024-06-03煤自燃火灾是威胁煤矿安全生产的五大灾害之一,采空区自燃火灾占煤矿内因火灾的60%以上[1],地面钻井抽采采空区瓦斯会使得采空区漏风增加,使采空区氧气浓度分布发生变化,加大了采空区煤自燃的危险性[2,3,4]。针对抽采瓦斯对采空区自燃“三带”划分的研究及应用,学者们进行了大量研究。罗新荣等[5]通过数值模拟分析了地面钻井、埋管抽采、高抽巷抽采等不同抽采方案下采空区的漏风流场与温度场分布情况。
2024-05-21对于多数破碎高价值的难采矿体而言,为克服作业空间稳固性差、暴露时间短、支护效果不佳、作业安全风险高等难题,常采用构筑人工假顶来重构井下采矿作业环境[1],作业人员在人工构建的高强度假顶下施工,作业环境的安全性得到显著提高。但随着采矿生产作业的持续进行,爆炸应力波频繁地扰动人工假顶,爆破作用对人工假顶的累计损伤也逐渐增加,人工假顶的稳固性、可靠性随爆破作业循环的增加而逐渐降低。
2024-05-20目前,粉尘中游离二氧化硅的检测方法有焦磷酸法、红外分光光度法和X线衍射法[4],其中,焦磷酸法由于操作简单、药剂成本低、测试效率高等优点,在测定游离性二氧化硅含量时经常采用。《工作场所空气中粉尘测定第4部分:游离二氧化硅含量》(GBZ/T 192.4—2007)标准规定了样品采集、加热、酸洗、过滤和称重的标准工作流程,给出了相关参数要求。
2024-03-05近年来,伴随着我国经济的快速发展,煤矿产量不断增加,煤矿行业的职业卫生问题日益凸显。有研究[1]表明,井工煤矿采煤工作面和掘进工作面呼吸性粉尘浓度>100 mg/m3,而且这还是在防尘措施正常开启的情况下的检测结果。而从煤矿收集到的煤矿自测总粉尘浓度可达到2 000~3 000 mg/m3[1]。为了达到降尘的目的,煤矿井下多采用喷雾降尘的防尘措施,这就导致煤矿井下作业环境相对湿度在80.0%~95.0%,为高气湿的环境[2]。
2024-03-05人气:6590
人气:5824
人气:4809
人气:3748
人气:2858
我要评论
期刊名称:中国安全科学学报
期刊人气:7758
主管单位:中国科学技术协会
主办单位:中国职业安全健康协会
出版地方:北京
专业分类:科学
国际刊号:1003-3033
国内刊号:11-2865/X
创刊时间:1991年
发行周期:月刊
期刊开本:16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:0.000
影响因子:0.000
影响因子:0.305
影响因子:0.188
影响因子:1.018
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!