摘要:本文对烧结机台车起拱原因进行分析,并分析烧结机台车起拱的危害,阐述了起拱问题的处理措施,从而有效地降低了烧结机漏风率,延长了台车的使用年限。
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烧结机是烧结生产的主要设备,其在工作环节中,采用传动装置使头部星轮连续的转动带动台车前进,每台台车依靠后台车推动前台车移动,形成上平面的台车运动,运转到尾部星轮后,台车依靠重力及上传台车的推力曲东尾部星轮运转,尾部星轮进而带动下层台车移动,形成完整的运行链条。然而,烧结机台车在出尾部星轮后在下轨道运行中容易产生起拱问题,因此,要针对起拱问题产生的原因,采取相应的措施。
1、烧结机台车起拱的原因
1.1推力对烧结机台车起拱的影响
在台车脱离尾部星轮时,齿板对台车卡轮的推力有向上的分力,而且台车在脱离尾部弯道后便只有下部轨道支撑,缺少了上轨道的限制后产生,上抬倾翻力矩,按照压力角为0时最不利的情况分析,上抬倾翻力矩公式为
公式1
当其他参数不变时,M随着推力的变化如图1所示。通过图1可知,当推力减小,上抬倾翻力矩减小,当减小到一定数值后,出现负力矩。如u=0.153,P<10.2t,u=0.25,p<6.3t时,出现负力矩,此时,不产生起拱。因此减少或消除尾部星轮齿对台车的推力,对防止台车起拱是有效的。
图1上抬力矩与压力的关系曲线
1.2压力角对烧结机台车起拱的影响
尾部星轮齿廓推移台车卡轮压力角是不断变化的,因此,在本次研究中,只考虑最小压力角的变化。当压力角存在时,台车受力如图2,此时,倾翻力矩的计算公式为
公式2
由图2可以看出,压力角增大,上抬倾翻力矩减小。
图2倾翻力矩与车轴位置的关系曲线
1.3摩擦系数对烧结机台车起拱的影响
为了研究摩擦系数对台车起拱的影响,开发了各种各样的测量机器和方法。研究发现,台车卡轮转动灵活时,为综合摩擦系数k,卡轮卡死时滑动摩擦系数为u,按照公式(1),P=12.045t,其他参数固定不变,N随着u的变化关系如图3所示。由图3可以看出,上抬倾翻力矩随着摩擦系数的增大而加快。因此,在卡轮结构的设计中,应该确保卡轮结构的灵活,不被卡死。
图3倾翻力矩与摩擦系数的关系
2、起拱的危害
台车在运行中,如果发生了起拱的问题,那么台车的自重就会增加,台车会瞬间出现坠落,强大的冲击力对台车的轴承产生损坏,甚至会导致台车发生事故,也会导致台车表面不均匀磨损,降低台车的使用年限。
当台车出现起拱问题时,会导致烧结机漏风,在烧结环节中会消耗大量的电力资源。台车起拱会导致台车上下行车道长度不均匀,导致钢结构承受的应力非常大,会影响设备的安全运行。
3、消除烧结机台车起拱的措施
在运行环节中烧结机台车由于尾部星轮齿板对台车的推力、压力角以及摩擦系数过大,导致台车出现严重的起拱问题,因此,针对上述影响因素,应该有效地降低尾部星轮齿板与台车卡轮的摩擦系数,并且降低尾部星轮齿板对台车的推力和压力角,从而有效地防止台车起拱问题的产生。
3.1降低机尾下直轨的高度
在台车运行中,应该有效地改善台车卡轮受力的情况,从而有效地降低台车卡轮的摩擦系数。在尾轮使用环节中,在确保下轨高度恒定的情况下,尾轮应该降低20mm。
3.2减小机尾星轮转矩
通过改变台车卡轮的受力情况,从而有效地减小台车的摩擦系数。提升机尾上的弯轨接口的高度,采用焊接或者磨平的方式,增加尾轮的运转阻力。同时,配合修改尾部弯道弧形,使台车在弯道中运行轨迹更合理地减少卡阻情况,减少机尾星轮转矩,降低台车处尾部弯道后的起拱程度。
3.3增加内部应力
尾部星轮受力不均匀导致局部摩擦系数增加,因此,应该有效地控制台车的受力情况,采用校正轴中心线的方式,调整台车进入尾部星轮的姿态,减少台车的跑偏,确保台车受力均衡。
3.3采用合理齿板尺寸
齿板曲线形状不合理是造成烧结机台车起拱的根本原因,因此,我们决定对传统的齿板形状进行重新设计。全新设计的齿板使台车提前退出与齿板上最大摩擦分力段的啮合,而由后续台车将其推出。这样既补偿了两齿板中心距与台车组合中心距不等的缺陷,又消除了摩擦传动分力。
4、改造效果
在对烧结机台车起拱原因进行分析的基础上,提出了改善措施,获得了良好的效果。台车车轮离开轨道60mm后,可以基本消除台车起拱的问题。烧结机在实际运行中减小了运行阻力,有效地节省了电力资源。由于台车起拱问题消失,台车组合长度更加合理,消除了传动摩擦力,降低了台车的机械磨损。
5、结语
烧结机是烧结生产的主要设备,台车在运动环节中,会通过星轮齿板推动,在出尾部星轮后,会出现起拱问题。台车起拱问题发生后,会导致台车后轮上抬,不能与下轨道接触。烧结机台车出现起拱现象后,会使得烧结机水平方向上距离伸长,使尾部移动架被迫需要进行调整,增加了烧结机的负荷。因此,针对台车起拱问题,应该找出原因,并且采取有效措施,在生产中是十分必要的。
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