摘要:渤海X构造属于常压地层,1井和2井明化镇、馆陶组地层地应力集中,极易发生井壁失稳。从井身结构设计优化、膨润土深钻技术、钻井液性能优化三个方面分析,该技术在3井实钻中取得良好效果,可以减少作业中的复杂情况,达到缩短钻井周期和提高机械钻速的目的,3井较1井钻井时效提高20.70%,为后续该区块的勘探钻井作业提供参考。
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1、作业难点
该区块明化镇、馆陶组破碎带发育,地层应力集中,坍塌周期短,易发生井壁失稳;膨润土浆段和转化段井眼扩大率较大,大肚子较多,在倒划眼短起期间,振动筛不同程度地返出大量明化镇、馆陶组的磨圆掉块,见图1,下钻探井底沉砂较多;倒划眼过程憋压、蹩扭矩现象频繁,极大影响了钻井效率。
图1 X-1井振动处返出明化镇地层磨圆掉块
2、钻井提效关键技术
2.1井身结构设计优化
根据1井和2井在Φ311.15 mm井眼在明化镇、馆陶组地层出现倒划眼困难问题,结合围区已钻探井经验,优化Φ406.4 mm井眼中完井深至馆陶组顶部,极大降低后续3井Φ311.15 mm井眼作业难度,Φ406.4 mm井眼钻井工期由1井的2.58天增加至3井的4.34 d,Φ311.15 mm井眼钻井工期由1井8.19天减少至3井的4.85天。优化前后井身结构,见图2~图4。
图2 X-1井实钻井身结构(优化前)
图3 X-2井实钻井身结构(优化前)
图4 X-3井实钻井身结构(优化后)
2.2膨润土浆深钻技术
本区块明化镇、馆陶组破碎带发育,地层应力集中,极易发生井壁失稳,在设计阶段充分考虑井塌风险,减少明化镇、馆陶组地层裸眼暴露周期,确保Φ406.4.4 mm井眼深钻至1850 m左右进馆陶组中完,下套管封固易垮塌层位,且钻进至中完井深前100 m转化钻井液为聚合物体系,转化前充分利用海水的冲蚀能力提高浅部地层的机械钻速,同时通过勤扫稠膨润土浆增强携带清扫井眼。
2.3钻井液性能优化
海水膨润土浆井段,在返出岩屑不起球、不堵塞槽子的情况下,尽可能将黏度提高至31~35 s左右,减少对井壁的冲刷;转化聚合物体系后,适当保持高黏切(黏度50~55 s)减小冲刷、保证携砂,根据密度曲线及时调整密度,在无漏失风险的情况下,密度走设计上限,同时严格控制失水小于4 ml,加强封堵,优化泥浆性能,防止井壁失稳,控制好井眼扩大率,尽量避免出现大肚子井眼。根据钻后井径曲线显示,海水膨润土浆段和转化段井眼扩大率较大,大肚子较多(见表1),根据已钻探井经验,Φ406.4 mm井眼在倒划眼短起期间,振动筛不同程度地返出大量明化镇、馆陶组的磨圆掉块,下钻探井底沉砂较多,做好井眼清洁工作至关重要,循环即采用扫稠浆的方式携带出井筒内掉块,提高倒划眼时效,确保钻具安全。
聚合物体系配方:
0.3%NaOH+0.2%Na2CO3+0.5%PF-PAC-LV+0.3%PF-BIOVIS+1%PF-LSF+1%PF-LPF(H)+0.6%PF-PLH+1.5%PF-FLO TROL+1%PF-NRL+0.5%PF-BIOCAP+12%NaCl +1%PF-GRA +重晶石)
表1渤中28-3区块已钻探井Φ406.40 mm/Φ311.15 mm井眼井径对比
3、实际应用效果
大尺寸井眼深钻技术在3井的应用取得良好的效果,建井工期由1井33.42 d减少至26.5 d,提效20.70%;Φ311.15 mm井眼倒划眼时间由1井的41 h降低至3井的7.75 h,降低约81.10%;倒划眼段长由1井的4604m缩短至1169 m,缩短约74.61%,见图5。3井Φ406.40 mm井眼深钻技术利用海水的冲蚀能力提高浅层机械钻速,膨润土浆井段井眼的扩大率9.2%,聚合物体系钻井液抑制性较弱,配合倒划眼中途循环多扫稠浆、增加循环时间等措施清洁井眼,极大降低倒划眼作业难度,同时下Φ339.72 mm套管封固明化镇组易垮塌层位,减少裸眼暴露时间,在钻井工艺上实现“快进快出”的效果。3井Φ311.15 mm井眼采用聚合物体系钻井液钻馆陶组地层,井径比较规则,进入东营组地层进行短起下钻可以实现直起直下,极大提高钻井效率。
图5渤海X油田不同钻井阶段时间对比
4、结束语
1)渤海X油田明化镇、馆陶组地层应力集中,极易发生井壁失稳,Φ406.4 mm井眼深钻至馆陶组顶部中完,下套管封固明化镇组易垮塌层位,可降低Φ311.15 mm井眼钻井作业难度,提高钻井效率,提效约20.70%,为后续该区块的勘探钻井作业提供参考。
2)海水冲蚀能力强,膨润土浆深钻井段,黏度维持31~35 s左右,多扫稠浆清洁井眼,同时减少对井壁的冲刷;转化聚合物体系后,适当保持高粘切,确保井眼清洁,控制黏度50~55 s;根据实钻情况及时调整钻井液性能,在无漏失风险的条件下,钻井液密度走设计上限。
参考文献:
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文章来源:马宏伟,徐鲲,李庄威,等.大尺寸井眼深钻技术在渤海X油田的应用[J].石化技术,2024,31(08):98-100.
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