摘要:炼化企业变频电动机上通常采用主电机附带强制冷却风机的降温方式,控制回路冷却风机与主电机之间有电气联锁,冷却风机发生故障时需将整个风机机组停机才能对冷却风机进行检修。关键设备停机将造成全部装置停车或引起环保事故,且不满足《炼化企业电气设备检维修策略指导意见》(试行)中对变频电动机的相关要求。介绍了某烷基化废酸装置变频电动机运行现状及控制回路,针对控制回路中存在的问题,提出了手动在线切换和自动在线切换的技术改造方案。实际操作效果证明技术改造方案可行,为炼化企业变频电动机控制回路隐患治理和稳定运行提供了解决方案。
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某炼化公司现有16万t/a烷基化废酸装置,该装置以甲基叔丁基醚(MTBE)装置的醚后碳四为原料,通过烷基化反应生产高辛烷值汽油调合组分———烷基化油。烷基化废酸装置所需的催化剂为质量分数98%的硫酸,使用过程中硫酸质量分数会降低,当硫酸质量分数低于90%时,不能再作为催化剂使用。废酸再生装置就是将烷基化废酸装置所产的质量分数小于90%的废酸高效环保回收处理。
烷基化废酸装置共有10台变频电动机,其中废酸助燃风机K-910,工艺气风机K-920,冷却风机K930、K932、K933、K950、K952、K953这8台风机属于关键设备,异常停机将造成烷基化废酸装置整体停车或引起环保事故。变频电动机上通常采用主电机附带强制冷却小风机的降温方式,控制回路冷却风机与主电机之间有电气联锁。若冷却风机发生故障,需将整个风机机组停电后才能对冷却风机进行检修。冷却风机发生故障后电气和工艺系统中控无报警,不满足《炼化企业电气设备检维修策略指导意见》(试行)[1]中对变频电动机的相关要求。2022-04—2022-05,废酸工艺冷却风机K933、K950相继发生故障,造成装置生产异常波动。
本文针对变频电动机控制回路存在的隐患,提出合理的技术改造方案,并通过实际操作效果加以验证。
1、烷基化废酸装置变频电动机现状
1.1 运行情况
烷基化废酸装置的8台风机和2台导热盐泵采用变频电动机驱动,每台主电机附带1台强制冷却风机,冷却风机主要起冷却降温作用。截止目前已有2台电动机的自身冷却风机(K933、K950)发生过故障,整个风机机组被迫停机后才能对冷却风机进行检修。
1.2 控制回路
变频电动机原控制回路原理图见图1[2,3]。图1中,101为控制电源端子号,01、02、130、131、133、134、135为接线端子号,7、8、9、10为转换开关SA1接线端子号,FR1为冷却风机热继电器,SB1为操作柱启动按钮,SB2为操作柱停止按钮,SA1为操作柱转换开关,KM3为冷却风机接触器。文中其余各图中的数字和字母含义均与图1中的相同。
图1 变频电动机原控制回路原理图
从图1看出,(1)原控制回路自保持是通过冷却风机接触器KM3常开接点实现的,启动主电机同时启动强制冷却风机,避免了主电机异常发热。(2)冷却风机发生故障时会跳闸,热继电器FR1常闭接点和接触器KM3常开接点将打开,控制回路断开后无法单独启动主电机。(3)冷却风机故障信号未接入电气开关柜或中控DCS回路,也不满足文献[1]中变频电动机配套的专用冷却风扇电机故障信号宜用作报警的相关要求。
2、变频电动机控制回路改造方案探讨
2.1 改造方案1———无冷却风机联锁
取消主电机与冷却风机之间的联锁跳闸回路,通过主电机接触器KM1/KM2常开接点实现控制回路的自保持[4],引出冷却风机热继电器故障信号报警。改造方案1的控制回路原理图见图2。图2中KM1为主电机工频接触器,KM2为主电机变频接触器。
图2 无小风机联锁电动机控制回路原理图
改造方案1尽管满足文献[1]中变频电动机配套的专用冷却风扇电机故障信号宜用作报警的相关要求,但是正常情况下存在主电机单独运行而冷却风机没有运行,主电机异常发热的隐患,故此方案不可行。
2.2 改造方案2———手动在线切换[5,6]
2.2.1 原理及故障信号回路
手动在线切换电动机控制回路原理图见图3。图3中,SA为旋钮开关。
手动在线切换控制回路可以实现以下功能:(1)正常运行时,SA常开接点打开,不影响主电动机工频或变频运行。通过冷却风机接触器KM3常开接点实现控制回路自保持,达到冷却风机和主电机同时启动运行的目的。(2)故障状态时,SA常开接点闭合,热继电器FR1被短接(解除联锁跳车),主电机工频或变频运行是通过自身接触器常开接点KM1或KM2实现自保持,主电机单独启动运行。
将冷却风机热继电器故障信号FR1与开关柜盘面故障信号灯并联,风机故障可以通过电气信号黄灯接反馈,见图4。图4中,105、107、111、113为接线端子号,KA4为变频运行扩展继电器,KA2为工频运行扩展继电器,KA1为变频运行故障继电器,KA3为工频运行故障继电器,HR1为变频运行红灯,HR2为工频运行红灯,HG为停止绿灯,HY为故障黄灯。
2.2.2 达到效果
(1)主电机和冷却风机之间增加了“解除或投用”控制选择开关,如果现场巡检发现冷却风机有异常现象,可以在线解除联锁[7],不影响主电机运行。(2)将冷却风机故障信号引至开关柜盘面,冷却风机故障可以通过电气信号黄灯接反馈,极大缩短了故障处理时间。(3)通过增加旁路,取消冷却风机和主电机之间的运行闭锁回路,就把冷却风机和主电机的控制回路独立出来,即便冷却风机故障检修也不会影响主电机运行。
图3 手动在线切换电动机控制回路原理图
图4 手动在线切换电动机控制回路风机故障信号图
2.3 改造方案3———自动在线切换[8]
2.3.1 原理及故障信号回路
自动在线切换电动机控制回路原理图见图5。图5中,KA5为冷却风机故障继电器。
自动在线切换电动机控制回路可以实现以下功能[9,10,11,12,13,14,15,16]:(1)正常运行时,中间继电器KA5线圈未得电,KA5常开接点打开,不影响主电动机工频或变频运行,冷却风机接触器KM3常开接点实现控制回路自保持。(2)故障状态时,热继电器FR1常闭接点打开断开控制回路,同时热继电器FR1常开接点闭合,KA5线圈得电,KA5常开接点瞬间闭合保持控制回路完整,主电机工频或变频运行的自身接触器常开接点KM1或KM2闭合实现自保持,实现了自动在线切换。
图6 自动在线切换电动机控制回路风机故障信号图
图5 自动在线切换电动机控制回路原理图
将冷却风机热继电器故障信号FR1与开关柜盘面故障信号灯并联,同时送至中控DCS,及时提醒相关人员采取必要的冷却措施。自动在线切换电动机控制回路风机故障信号见图6。
2.3.2达到效果
(1)增加了中间继电器KA5,冷却风机故障停机后实现自动在线旁路启动切换。
(2)冷却风机故障信号反馈至电气开关柜信号灯和中控DCS,提醒工艺操作人员采取必要的冷却措施。
2.4 方案2和方案3对比
方案2和方案3共同的优点是,增加了控制回路旁路运行,冷却风机发生故障后可以从工艺上采取其他冷却方式降温,不影响主电机的正常运行。
采用方案2需要工艺巡检人员及时发现冷却风机故障但还未跳闸的状态,此时通过“解除或投用”控制选择开关手动切换至旁路运行[17,18,19,20],移出小风机进行检修。当冷却风机故障联锁跳闸后,会造成生产波动。
采用方案3可以实现自动在线旁路启动切换,不会造成生产波动,但是需要额外增加仪表卡件[21],成本较高。
综合考虑方案2和方案3的优缺点,对普通变频电动机,可采用方案2进行技术改造。对关键变频电动机停机即会造成全装置停车或环保事故的情况,建议采用方案3进行技术改造。
3、结束语
2022-06,利用烷基化废酸装置检修机会完成了8台风机和2台导热盐泵变频电动机控制回路的技术改造,并进行了手动切换、自动切换效果验证,截至目前变频电动机运行稳定,证明改造方案可行。
炼化企业变频电动机控制是一个复杂的系统工程[22,23,24],文中所述技术改造方案为变频电动机控制回路隐患治理和稳定运行提供了解决方案,开阔了电气设备全寿命周期管理的设计思路[25,26,27],可为炼化企业装置长周期运行提供设备本质安全保障。
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文章来源:张存寿,张成海.炼化企业变频电动机控制回路技术改造[J].石油化工设备,2023,52(06):80-85.
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