摘要:为了确保焦炉煤气热风炉烟气的达标排放,采用“SCR脱硝+干法钙基固定床脱硫”工艺对烟气进行处理,该工艺脱硝效率达到84%~88%,脱硫效率达到71%~99%,处理后的烟气稳定达到DB14/1929—2019《锅炉大气污染物排放标准》表3标准。介绍了干法钙基固定床脱硫技术的特点,具有运行简单,占地面积小,不产生脱硫废水,建设及运行成本低的优势,为热风炉烟气脱硫提供了一种先进的治理技术选择。
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在焦炭的生产过程中,会产生大量的焦炉煤气,焦炉煤气具有较高的热值,是较理想的气体燃料.粗焦炉煤气经过冷却,脱除焦油、H2S、NH3、苯、萘等杂质后,成为净煤气[1].
不少焦化企业使用净化后的焦炉煤气作为热风炉、加热炉的燃料,经燃烧后,烟气中烟尘含量不高,但是烟气中的SO2和NOx污染物浓度超标.研究表明:大气中NOx除了会形成酸雨[2],还与大气中PM2.5的产生具有很强的相关性[3].随着环保压力不断加大,国家对热风炉、加热炉烟气排放指标管控越来越严格,解决SO2、NOx排放问题迫在眉睫.
1、热风炉烟气脱硫治理技术现状
处理烟气中的SO2污染物,生产实践中已有相对成熟可靠、治理效果显著的工艺和技术.
1.1石灰石-石膏湿法脱硫技术
石灰石-石膏湿法脱硫工艺以石灰石浆液作为吸收剂,通过石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行洗涤,发生反应,以去除烟气中的SO2,反应产生的亚硫酸钙通过强制氧化生成石膏,其副产品石膏可用于建材行业,如水泥厂、石膏板厂等.该工艺在燃煤电厂普及率较高,在燃气热风炉领域,因烟气露点低,容易造成腐蚀和结垢现象,而湿法脱硫最大的问题是会产生脱硫废水,整体投资和运行成本较高.
1.2半干法脱硫技术
半干法脱硫使用氢氧化钙作为吸收剂.高温烟气与加入的吸收剂、循环灰分充分混合,然后通过吸收塔底部的文丘里管加速,吸收剂、循环脱硫灰受到气流的冲击作用而悬浮起来,形成循环流化床,进行充分的脱硫反应.该工艺系统相对简单,投资少,建设周期短,无脱硫废水,水电消耗低,同时烟道及烟囱无需防腐.但是热风炉的燃烧工况并不稳定,在低负荷运行时,烟气流量过低,难以形成流态化,特别是开停机时容易出现塌床问题.
1.3钠基干法脱硫技术
钠基干法脱硫(SDS)是在脱硫反应器内喷入碳酸氢钠超细粉,碳酸氢钠超细粉在高温烟气的作用下分解出高活性Na2CO3和二氧化碳,高活性Na2CO3与烟气中的SO2及其他酸性介质充分接触发生化学反应,实现吸收反应净化.脱硫后粉状颗粒产物随气流进入布袋除尘器,收集成为脱硫副产物.该工艺反应效率高,但钠基脱硫剂价格昂贵,脱硫成本是石灰基脱硫剂的5~10倍,且要求烟温在200~280℃,超过此范围会大大降低脱硫剂的使用效率,而且SDS干法脱硫需要配备布袋除尘器,造成投资上升.
2、钙基固定床干法脱硫技术
传统的脱硫治理技术在焦炉煤气热风炉烟气脱硫中,存在一些弊端,而钙基固定床干法脱硫技术在该领域应用具有其特点和优势.
2.1技术原理
钙基固定床干法脱硫技术将Ca(OH)2的成型颗粒通过仓顶的进料口装填于脱硫反应器内,来自热风炉的烟气进入脱硫塔后,水平穿过脱硫剂,烟气中的二氧化硫氧化成为三氧化硫并被反应固化成为硫酸钙(石膏)固体,净化后的烟气从脱硫塔侧面向上运动,后由引风机输送至烟囱.干法固定床脱硫塔简图见图1.
图1干法固定床脱硫塔简图
2.2技术特点介绍
(1)采用专门的烟气固定床脱硫反应器,由于脱硫反应器内的特殊结构,流线型的进气结构,并配以静态混合器,保证了进入反应器气流分布均匀,反应器压差小、脱硫效率高、系统可靠、稳定.
(2)固定的钙基脱硫剂不会随烟气进入烟道,不增加烟气的烟尘含量,后续无需增加除尘设备.
(3)固定床干法脱硫技术的工艺控制过程,只需将烟气按流程一进一出,不用做特殊操作即可完成二氧化硫脱除的任务,达标排放,操作简单.
(4)脱硫反应器对烟气流速没有具体要求.可以满足不同烟气负荷要求.烟气负荷在10%~110%范围内变化,脱硫系统均可正常运行,不影响脱硫效率.
(5)综合成本较低,考虑投资估算及运行成本,该工艺单位二氧化硫耗费约为SDS干法脱硫工艺的80%.
(6)该工艺为干法脱硫,没有废水产生,避免了二次污染.(7)烟囱出口为干烟气,避免了烟囱“有色烟羽”.
3、案例分析
灵石县某焦化企业利用焦炉煤气作为2台14MW焦炉煤气热风炉的燃料.单台热风炉最大燃气量为3400m3/h,实际工作时燃气量为1700m3/h;工况下单台热风炉烟气量为20000m3/h,烟气总量为40000m3/h,两台热风炉共用一个烟囱.
3.1烟气参数及排放要求
烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化合物排放浓度需满足DB14/1929—2019«锅炉大气污染物排放标准»表3的排放限值,实测烟气参数及排放限值见表1.
表1烟气参数实测值及排放限值
3.2技术路线及设计参数
该项目的特点是二氧化硫浓度低但波动大,粉尘含量低,氮氧化物浓度高.根据当地对有色烟羽的政策,考虑运行简单、占地面积小、不产生脱硫废水、建设及运行成本低等因素,最终确定采用钙基固定床脱硫技术,脱硝采用SCR脱硝技术.
系统的组成包括:SCR反应器、计量喷射控制系统、固定床脱硫塔、风机、换热器、辅助公共系统.从系统运行的安全性、经济性及操作简便等方面考虑,选用32.5%的尿素溶液作为脱硝还原剂,以Ca(OH)2颗粒填料为脱硫剂.
脱硫脱硝工艺流程见图2.
系统主要设计参数见表2.
图2脱硫脱硝工艺流程图
表2系统主要设计参数
3.3处理效果分析
焦炉煤气热风炉烟气脱硫脱硝系统于2020年10月投产,经过一段时间的调试运行,系统稳定后脱硝及脱硫效果(监测期2020年11月24日~2020年11月30日,数值为日平均值)如图3及图4所示.
图3脱硝效果趋势图
2021年1月起,烟气的SO2浓度开始升高,观测期间烟气入口的SO2达到53.07~61.83mg/m3,出口的SO2仍稳定达标,脱硫效果(监测期2021年3月10日~2021年3月16日,数值为日平均值)如图5所示.
图4脱硫效果趋势图一
图5脱硫效果趋势图二
通过一段时间的连续监测,脱硝效率稳定在84%~88%,脱硫效率稳定在71%~99%,处理效果较好,净化后的烟气中NOx及SO2均可稳定达到DB14/1929—2019«锅炉大气污染物排放标准»表3的排放要求.
3.4成本效益分析
该项目投资260万元,废气处理量为40000m3/h,年运行时间为8760h.32.5%尿素溶液消耗量为18.5L/h,单价为1.8元/L,脱硝年运行费用为29.18万元.脱硫剂消耗量为5.78t/a,单价为5000元/t,脱硫年运行费用为2.89万元.
脱硫脱硝设施投产后,NOx减排量为64127kg/a,SO2减排量为10027kg/a,NOx及SO2污染当量值均为0.95kg,山西省NOx和SO2排污费征收标准为1.2元/污染当量,每年NOx及SO2减排可少缴排污费9.37万元.
4、结论与展望
焦炉煤气热风炉烟气采用“SCR脱硝+钙基固定床脱硫”工艺处理,处理效果十分理想,能稳定达到DB14/1929—2019«锅炉大气污染物排放标准»表3的排放要求,该工艺运行简便,建设投资及运行成本低,非常适合此类小型燃气热风炉的烟气治理,为热风炉烟气脱硫脱硝提供了一种先进的治理技术选择.
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文章来源:吴斌,张攀.焦炉煤气热风炉烟气脱硫脱硝工艺选择及应用[J].工业锅炉,2025,(02):31-34.
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