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冶金行业中脱硫除尘提效改造技术的应用路径

  2020-07-17    218  上传者:管理员

摘要:本文根据冶金行业现有脱硫除尘系统特点,提出了一种采用喷淋层交叉布置技术路线实现提高液气比的方法;通过更换原有屋脊式除雾器为气动高效除尘除雾器提高除尘效率。本文所提出的脱硫除尘提效改造技术路线,具有施工周期短、投资费用低、运维费用低等优点。

  • 关键词:
  • 交叉布置
  • 喷淋层
  • 脱硫提效
  • 除尘提效
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2019年4月29日,生态环境部等5部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,鼓励钢铁企业分阶段分区域完成全厂超低排放改造,以此为契机,使我国钢铁工业步入由大到强、绿色转型的发展阶段。目前,我国大多数钢厂烧结机、球团等设备已建设脱硫除尘装置,由于前几年钢铁行业不景气,大多钢厂所建脱硫塔具有空塔流速高、塔内空间小等缺点,导致脱硫提效改造工程量大,施工周期长,投资高等现象发生。除尘系统大多数钢厂已建设湿式电除尘器,该设备耗电量高、运维费用高,对于钢铁企业来讲,是一种无形的负担。现针对冶金行业出现的环保情况,亟需一种工期短、投资费用低的超低改造技术路线,以满足冶金行业脱硫除尘系统提效改造的要求。


一、项目概况


(一) 烟气参数

日照钢铁有限公司12#(360m2)烧结机机头在2010年已建设脱硫除尘装置,该装置采用石灰-石膏法脱硫技术。由于原料发生变化,吸收塔入口二氧化硫有600mg/Nm3升至1200mg/Nm3。吸收塔出口设有湿式电除尘器,通过湿式电除尘器后尘排放可小于20mg/Nm3,烟气参数详见表1。根据国家环保最新标准要求,烧结机排放烟气在基准氧16%下,二氧化硫排放值小于35mg/Nm3,尘排放值小于10mg/Nm3,原有脱硫除尘系统已无法满足超低排放要求,需进行脱硫除尘提效改造。

表1  吸收塔入口烟气参数   

(二) 原吸收塔参数

原吸收塔采用逆向空塔喷淋,设有3层喷淋层,喷淋层标高分别为+16.00m、+18.00m、+20.00m。吸收塔顶部设有两级屋脊式除雾器,除雾器标高为+23.995m,吸收塔具体参数详见表2。吸收塔出口烟道设有湿式电除尘器,电除尘器采用立式管状布置形式,设有1659根极线,入口尘50mg/Nm3,出口按小于20mg/Nm3设计。

表2  原吸收塔参数   


二、改造技术路线


(一) 脱硫提效改造方案

根据脱硫效率设计要求,原有吸收塔液气比已不能满足脱硫效率,需在增加液气比的基础上增设托盘或气动脱硫单元,但经查阅吸收塔图纸及现场实际测量,原吸收塔最下层喷淋层与吸收塔入口间距仅1.5米,不满足安装托盘空间要求。喷淋层之间间距均为2米,同样无安装气动单元空间。若通过更换循环泵,以达到增加液气比的目的,将造成设备浪费,提高改造投资成本。综合考虑,本工程从停炉改造时间、投资费用等方面综合考虑,采用如下技术改造路线:

(1)移动标高+18.00m处喷淋层至最下层喷淋层标高+16.00m处位置,在标高+16.00m处设两套喷淋层,每套喷淋层均利旧原有循环泵,两套喷淋层采用交叉布置(详见图1),其支撑梁利旧;喷淋层形式由树状改为枝状交叉布置,喷淋母管设在塔外。更换两套喷淋层的喷嘴,喷嘴采用单向双头喷嘴,外侧紧挨塔壁侧采用单头实心喷嘴,每套喷淋层保证覆盖率不低于300%;两套喷淋层喷嘴均向下喷射,共计184个喷嘴,喷射流量总计为5600m3/h。

图1  +16.00m层喷淋层布置图

(2)标高+20.00m处更换原有喷淋层形式,同时新增一套大流量喷淋层。改造喷淋层对应原有循环泵,新增喷淋层需新增一台循环泵,其流量为3200m3/h。此标高处,改造喷淋层与新增喷淋层采用交叉布置,其布置结构与图1相同,喷淋层支撑梁利旧。喷淋层形式由树状改为枝状交叉布置,喷淋母管设在塔外。更换两套喷淋层的喷嘴,喷嘴采用单向双头喷嘴,外侧紧挨塔壁侧采用单头实心喷嘴,每套喷淋层保证覆盖率不低于300%;两套喷淋层喷嘴均向下喷射,共计194个喷嘴,喷射流量总计为6000m3/h。

(3)标高+16.5m处新增一层喷淋层,对应新增一台循环泵,其流量为3200m3/h,此喷淋层支撑梁以+16.0m处支撑梁为基础,利用门字型支架支撑。喷嘴采用单向双头喷嘴,塔壁侧为单头实心喷嘴,方向向上。该层喷淋层共计喷嘴104个,喷淋层覆盖率不低于300%,喷淋流量总计为3200m3/h。

(4)在标高+18.40m位置安装气动脱硫单元,气动脱硫单元材质采用316L材质,对原有喷淋层支撑梁进行移位,并增设辅梁。气动脱硫单元采用模块式布置,每三个气动单元组成一个模块,方便现场安装,节约施工时间。气动脱硫单元与塔壁周围设有封板,有效避免烟气短路现象发生,从而提高脱硫效率。

(5)本次改造技术路线所述喷淋层与常规喷淋层形式不同,本技术路线塔内喷淋层采用支管交叉布置,喷淋母管设在塔外,在塔外分支后进入喷淋层支管。循环主管升至顶层和底层设计标高后,绕塔铺设至指定角度,根据塔内喷淋层设计要求,分成4~5根支管,与塔内喷淋支管对接。

(二) 除尘提效改造方案

原脱硫系统设有湿式电除尘器,该设备耗电高、易腐蚀。本工程保留原有湿式电除尘设备,拆除吸收塔顶部屋脊式除雾器,更换为气动高效除尘除雾器。该除雾器只需一层支撑梁,因此保留下层屋脊式除雾器支撑梁,拆除上层支撑梁,可有效缩短施工工期。气动高效除尘除雾器共四级,设有内部冲洗系统和下部冲洗系统,可有效避免堵塞情况发生,其布置图详见图2。

图2  气动高效除尘除雾器布置图

本次改造采用气动高效除尘除雾器与原有湿式电除尘串联技术路线,具有双重除尘保障效果,当吸收塔入口尘高于50mg/Nm3时,启动湿式电除尘系统,通过调整湿电运行功率,对尘排放进一步控制。当吸收塔入口尘低于50mg/Nm3时,关闭湿式电除尘系统,节约电耗。


三、改造结果


(一) 性能测试结果

(二) 脱硫提效改造结果

采用喷淋交叉布置,增加液气比及气动脱硫单元后,经系统调试运行,在入口SO2为900-1150mg/Nm3之间波动时,出口SO2可有效控制在35mg/Nm3以下,具体性能测试详见表3。经检测吸收塔浆液pH值为5,若通过供浆将pH值调至5.5左右,出口SO2可有效控制在20mg/Nm3以下。

表3  烟气性能测试数据表  

(三) 除尘提效改造结果

将原有除雾器更换为气动高效除尘除雾器后,通过有资质第三方检测单位进行性能测试,检测吸收塔出口尘含量均小于10mg/Nm3,具体性能测试数据详见表3。因此整套系统可关闭湿式电除尘运行,节约电耗。


四、结论


(1)冶金行业脱硫提效改造,可保留原有循环泵,增加新的循环泵并将喷淋层采用交叉布置,来实现最大程度利旧原有设备下,增加所需液气比。(2)脱硫塔改造可通过将原有喷淋层移位采用交叉布置方式,提供安装气动脱硫单元或者托盘等提效装置,以达到脱硫效率。(3)烧结机脱硫系统除尘提效改造,完全可将原有除雾器更换为管束式除雾器,在吸收塔入口尘含量<50mg/Nm3时,出口尘含量控制在10mg/Nm3以下。


参考文献:

[1]黄业斌.脱硫吸收塔高效脱硫协同除尘改造研究[J].理论实践,2018(6):3726.

[2]杨立颖,杨立军,张玉杰,等.气动脱硫技术在SO2超低排放项目中的应用[J].硫酸工业,2017.8(8):46-49.

[3]王志刚.脱硫吸收塔喷嘴的选型[J].工程技术(引文版),2015(30):49.


张建帅.冶金行业脱硫协同除尘提效改造方案[J].冶金管理,2020(13):11-12.

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