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高压辊磨在马坑铁矿的应用分析

  2020-11-07    332  上传者:管理员

摘要:福建马坑矿业股份有限公司采用高压辊磨预选工艺,对铁矿石进行超细碎,通过预选磁选分离出大部分非铁质性脉石矿物,实现选矿处理能力由300万吨提高到500万吨以上,且将预选尾矿开发成建筑砂料,有效提高企业经济效益。

  • 关键词:
  • 利用率
  • 建筑砂
  • 选矿处理能力
  • 高压辊磨
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马坑铁矿是华东第一大单一磁铁矿。经探明,其铁矿石地质储量为4.34亿吨,平均含铁品位37.99%,并共、伴生有钼矿资源可综合利用(钼总金属量8万余吨),具有储量大、埋藏深、层位稳定、可选性好等特点。建设初期的发展思路为分期建设、滚动发展,即边生产边发展。选矿厂几经技改扩建,现已建成三个磨选系列的选矿生产线,已达到500万吨/年的设计规模,矿山主体工程建设投资已经达到30多亿元。马坑铁矿水文地质较为复杂,涌水量较大,采矿费用高,且主体工程前期投资高,建设周期长,积累的财务费用大。再加上国产矿价格不如进口矿价格。因此,必须选择前期投资少、后期运行费用低且先进的选矿工艺,以提高选矿生产效率,降低选矿费用,挖掘资源的综合利用率,保障企业经济效益。


1、马坑铁矿矿石性质


1.1矿石的矿物组成及嵌生关系[1]

马坑铁矿主要含铁矿物为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿等,脉石矿物主要为石榴石、透辉石、钙铁辉石、符山石、石英、方解石、绿泥石、角闪石等。其中,磁铁矿为主要回收的矿物,多呈他形、半自形晶粒状结构、似海绵陨铁结构以及各种交代结构等,嵌布粒级较细,一般为0.03~0.10mm,细者0.01~0.03mm,粗者可达0.1~0.3mm以上,嵌布粒度相差很大,增加了选矿的难度。

1.2矿物的化学多元素分析

矿物化学多元素分析见表1。

表1矿物多元素分析结果

1.3矿物的铁物相分析

铁物相分析见表2。

表2矿物多元素分析结果

由多元素分析与铁物相分析可知,矿物组成相对简单,可回收的有用矿物主要是磁性铁,磁铁矿之铁占有率为81.63%,矿石属于低硫低磷铁矿石,碱度,属酸性矿石。


2、高压辊磨超细碎的作用分析


高压辊磨预选工艺为:矿石经过三段一闭路破碎后,再利用高压辊磨机与直线筛构成闭路,实施超细碎,将矿石粉碎到-3mm后采用准1500mm磁场强度为4000奥斯特半逆流型磁选机预选湿式预选。流程图如图1所示。

图1矿物多元素分析结果

2.1降低进球磨粒度

由于原有选矿厂常规三段一闭路破碎只能破碎到12mm左右的粒级,通过高压辊磨与筛下分机构成闭路可以将矿石细碎到小于3mm粒级。因此,矿石经过高压辊磨后,进球磨机的粒度由原有12mm下降到3mm以下,有利于提高球磨机的处理能力。

2.2提高矿石可磨度[2]

磨矿邦德功指数计算指标公式见式(1):

(公式)

式(1)中,F80指进料粒度,低于某个粒度占比80%;P80指出料粒度,低于某个粒度占比80%;P1指合格粒级;Gbp是计算球磨机功指数的经验参数。

根据式(1),高压辊磨机进料0.074mm磨矿邦德功指数计算指标为15.48千瓦·时/吨(-0.074mm含量为14.83%,P1=0.074mm;F80=1.602mm;P80=0.064mm;Gbp=1.208克/转);高压辊磨破碎产品0.074mm磨矿邦德功指数计算指标为13.32千瓦·时/吨(-0.074mm含量为17.19%,F80=1.362mm;P1=0.074mm;P80=0.062mm;Gbp=1.460克/转)。

可见,经过高压辊磨超细碎后,矿石的可磨度得到改善,从而提高了球磨机的处理能力。实践证明,马坑选矿厂高压辊磨自2018年5月份500万吨/年采选工程正式投产后,球磨机的处理能力由120吨/小时提高到139吨/小时。

2.3实现预抛尾

马坑铁矿选矿回收的主要金属矿物为磁铁矿。铁矿石经过高压辊磨粉碎到-3mm后,铁矿石初步获得解离。解离后的矿石可以采用中场强永磁磁选机进行预先分选,将大部分非磁性矿和弱磁性矿与磁性矿分离。相应减少进入球磨机的矿石量,加大选矿厂原矿处理能力。对于预先磁选尾矿利用0.5mm筛孔的直线筛进行脱水。筛上+0.5mm粒级物料作为建筑砂使用,筛下下物进入磨选尾矿。

进入选矿厂后,经过三段一闭路筛上筛下分别干抛,再采用高压辊磨超细碎后通过湿式预选。预选尾矿产率为38%左右,预选精矿品位达48%以上。实现大幅减少入磨量的同时提高入磨品位,有效提高球磨机的工作效率。

预选尾矿直线筛脱水,筛上产率占52%,筛下产率占48%,也就是预选尾矿建筑砂的产率大约占进预选矿量的24.96%。目前日产建筑砂量约为4000吨,参照销售价格为48.5元/吨计算每日砂的产值19.4万元左右。


3、结论


(1)高压辊磨的应用,不仅满足低品位入选矿石的选矿需要,适应井下矿、渣混提采矿运输提升工艺的要求,同时还将马坑矿业的选矿处理能力从300万吨/年提高到500万吨/年。

(2)高压辊磨预选工艺的应用,变废弃尾矿为建筑砂,减少了固体废弃物排放量,提高了资源利用率,还创造了经济效益。


参考文献:

[1]中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司.二期铁矿石小型及连续扩大选矿工艺研究[R].龙岩:福建马坑矿业股份有限公司,2009.

[2]中钢集团安徽天源科技股份有限公司.铁矿石高压辊磨及磁选抛尾选矿工艺研究[R].龙岩:福建马坑矿业股份有限公司,2014.


谢毅龄.浅谈高压辊磨在马坑铁矿的应用[J].福建冶金,2020,49(06):1-2+5.

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期刊名称:福建冶金

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主管单位:福建省冶金(控股)有限责任公司

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出版地方:福建

专业分类:工业

国际刊号:1672-7665

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创刊时间:1958年

发行周期:双月刊

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见刊时间:4-6个月

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