摘要:某炼厂制氢装置长期处于低负荷工况下运行,存在生产隐患。本论文通过对低负荷工况下生产运行分析,提出了整改方案,调整生产过程中的工艺操作,从而实现了制氢装置在低负荷下平稳安全运行。
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某炼厂制氢装置原设计规模8万Nm3/h,操作弹性为50%~110%。该装置采用烃类水蒸汽转化法+PSA净化工艺,其中,烃类水蒸汽转化工艺采用Technip公司先进、可靠、节能的制氢技术,PSA采用成都华西化工科技股份有限公司变压吸附技术。
装置开工投产后,由于全厂氢网平衡的需求,长期在50%低负荷下运转,有时最低负荷仅为正常负荷的30%,产氢量仅为2.4万Nm3/h,正常生产安全运行存在问题。业主决定在装置大检修期间,对制氢装置进行改造,降低装置设计负荷,消除安全隐患,改造后,正常产氢规模为6万Nm3/h,允许操作弹性为40%~110%,即产氢规模为2.4~6.6万Nm3/h。
1、装置工艺流程
制氢装置基本工艺路线主要由:原料升压部分、加氢脱硫精制部分、水蒸气转化部分、高温变换和变换气热回收部分以及PSA净化部分等组成。
原料天然气和补充少量的加氢干气经过压缩机升压,送至加氢和脱硫反应器内进行精制,脱硫合格后的原料气与一定比例的水蒸气混合后,在转化炉内经催化剂的作用转化生成H2,CO,CO2,CH4,回收工艺高温余热后,通过变换反应使CO和水蒸气发生反应生成更多的氢气,变换气冷却回收热量后经PSA提纯工艺,最终获得纯度为99.9%(mol)工业氢。
2、低负荷隐患整改
2.1低负荷运行分析
在低负荷改造前,首先组织专利商对制氢装置在原设计30%负荷工况下运行测试。在测试期间,根据专利商提供的运行测试导则,调整关键工艺参数,评估催化剂运行使用状况,测试核心设备转化炉运行,以及检测炉管表面温度。
在运行测试过程中,采用较高水碳比(摩尔比),适当降低转化炉出口温度,从而提高进转化炉物料总流量,增加转化炉管内介质流量,以保证工艺物料在转化炉内均匀分配,保护转化炉管。
通过将近8h低负荷运行测试,主要问题如下:
1)上游加氢脱硫,原料和蒸汽需求的变化,主要流量元件与原设计参数发生了偏离,表现为流量的显示失真,背离了流量显示范围,调节阀的调整范围幅度发生变化。
2)下游变换工艺,变换反应器后面变换气露点前移,低温工艺热量富裕,从而增加下游冷换设备的操作负荷。除盐水预热器除盐水侧出口温度出现操作波动,造成外来除盐水超温汽化,影响热量平衡。
3)转化炉火嘴测试,PSA脱附气压力有一定程度的下降,火嘴操作存在波动。
2.2改造内容
1)原料升压部分
原料气压缩机利旧,通过调节压缩机旁路回流量满足装置低负荷运行。由于原料气压缩机原设计为两开一备,在产氢2.4~4.5万Nm3/h低负荷运行时,可采用1台压缩机操作,降低装置用电消耗。
针对低工况运行测试,原料天然进装置阀门开度过小,循环氢流量计和调节阀,流量失真,阀门开度小,调节不灵敏。本次改造,更换循环氢流量计FE1003;更换循环氢回路的的条件阀FV1003;更换原料气天然气稳压调节阀PV1001。
2)加氢脱硫精制部分
加氢反应器利旧。氧化锌脱硫反应器仍保留2台,采用串联操作,后面第二级反应器起保护作用,可使氧化锌的利用率达到100%,并可实现不停工更换脱硫剂。
催化剂和瓷球的装填量不变,反应器空速降低。表1为改造后不同生产负荷下加氢脱硫反应器操作参数。
表1改造后不同生产负荷下加氢脱硫反应器操作参数
从表1中可以看出,改造后加氢脱硫反应器入口温度均有所降低,40%负荷下运行时,脱硫反应器(10214-R-102A/B)入口温度与原设计值相比,降低了约50℃左右。调整后的参数,脱硫反应器出口总硫质量浓度扔可以可满足转化催化剂的使用要求。
3)转化部分
在低负荷下,流体在炉管内的流速低,传热系数降低,炉管外壁温度偏高,介质在炉管内的停留时间也越长。其结果,介质越容易结焦,炉管出现红管、花斑现象,影响催化剂和炉管的使用寿命,更为最突出的是转化炉管内介质分布不均匀,容易形成偏流[1],反应不平衡,导致热量不能及时带出,严重时还会造成某些炉管内催化剂表面结炭,催化剂失活,在高温冲击下甚至破碎。为了稳定装置的安全操作,低负荷工况下,与原设计值相比,需提高水碳比,适当降低转化炉出口温度,保证甲烷含量处于较低水平,表2为改造后不同生产负荷下转化炉操作参数。
表2改造后不同生产负荷下转化炉操作参数
从表2中可以看出,改造后转化炉的出入口温度均有所降低,水碳比提高,40%负荷下运行时,转化炉入口温度与原设计值相比,降低了约80℃,出口出残余甲烷%(干基)降低,转化深度提高。
由于水碳比变化幅度比较大,转化炉操作条件的变化,产汽量也发生了变化,更换转化炉配汽流量调节阀FV1007,更换外送4.0MPa高压蒸汽调节阀PV1045。
转化炉辐射室和对流室利旧,转化炉根数保持不变,由于工艺操作条件的变化,PSA尾气和外补高压燃料气的消耗也发生了变化,因此需要更换火嘴见表3。
表3转化炉火嘴改造清单
4)高温变换和变换气热回收部分
变换反应器利旧,扔采用原设计两段变换,中间取热,提高了CO变换率。
催化剂和瓷球的装填量不变,反应器空速降低。表4为改造后不同生产负荷下变换反应器操作参数。
表4改造后不同生产负荷下变换反应器操作参数
从表4中可以看出,在低负荷下运行时,变换反应器的温升降低。
变换气热回收部分由于转化气中蒸汽组成增加,携带热量较多,除盐水预热器E104出口温度波动较大,除盐水出口温度超指标。本次改造,增设一台脱盐水预热器热旁路调节阀,适应上游工艺参数调整的变化,具体改造后工艺流程见图1。
图1改造后变换气冷却流程
高温变换反应器的变换气首先经过蒸汽过热段Ⅰ(10214-E-102)过热饱和蒸汽,温度由360℃降到297℃。变换气然后经锅炉给水预热器(10214-E-103)预热锅炉给水,温度降到154℃。冷却后的变换气分为3路,一路经脱盐水预热器(10214-E-104)预热自边界来的脱盐水;另一路经中变气低压蒸汽发生器(10214-E-108)发生低压蒸汽用于除氧器及水箱(10214-C-101)预热;多余的变换气经新增脱盐水预热器旁路上的调节阀,与另外2路混合,通过脱盐水预热器(10214-E-104)出口脱盐水的温度来控制调节阀流量,控制脱盐水进除氧器及水箱(10214-C-101)的温度在97℃左右。考虑3路并联操作,在脱盐水预热器(10214-E-104)变换气入口增加一个手阀,用于控制3路的流量分配。
3、改造前后物耗和能耗对比
烃类水蒸气转化制氢装置的能耗构成中,原料、燃料气和外输蒸汽所占比重较大,约占95%以上[2]。因此装置能耗仅对这3项进行比较,表5为改造后不同生产负荷条件下装置物料消耗对比,表6为改造后不同生产负荷条件下装置单位能耗对比。
表5改造后不同生产负荷下物料消耗
表6改造后不同生产负荷下单位能耗(kg标油/1000Nm3氢气)
从表5,6中可以看出,装置在低负荷运行时,总能耗均高于设计值,其中在40%负荷下,原料的单耗最低,但燃料气单耗和外输蒸汽的单耗最高,因此总的综合能耗最高。
4、结束语
通过对8万Nm3/h制氢装置低负工况下的运行分析,优化装置操作,通过调整工艺参数,更换和新增部分仪表元件,改造转化火嘴满足低负荷下工艺要求等整改方案,适应了全厂氢气需求,从而保证了装置的长周期平稳运行。
参考文献:
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